日前獲悉,武鋼煉鋼總廠三分廠1號(hào)轉(zhuǎn)爐托圈在實(shí)施改造后,多年來的漏水隱患得到根治。
轉(zhuǎn)爐托圈是支撐轉(zhuǎn)爐的重要部件,轉(zhuǎn)爐本體、耐材、鋼水總重約1300噸,重量完全由托圈承載。1號(hào)轉(zhuǎn)爐自1996年投產(chǎn)以來,由于長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)力作用和疲勞作業(yè)等主要原因?qū)е罗D(zhuǎn)爐托圈內(nèi)部開裂漏水。過去該廠采用焊接和加加強(qiáng)板的方法,但效果不明顯,漏水問題未能徹底根治。
據(jù)了解,一個(gè)托圈造價(jià)高達(dá)3000萬(wàn)元,最快更換一次需要花贊3個(gè)月個(gè)月時(shí)間。因此,該廠依靠自主能力,在對(duì)方案進(jìn)行討論和研究后,決定對(duì)漏水處的管道進(jìn)行改道,并消除托圈應(yīng)力,達(dá)到徹底止漏的目的。
方案的難點(diǎn)在于管道結(jié)構(gòu)幾年未動(dòng),施工空間有限,在拆除及密封中存在較大未知因素。施工過程中,在轉(zhuǎn)爐內(nèi)部開檢修孔,氬氣筒拉拔了10幾個(gè)小時(shí)后成功拆除,而氬氣筒前端蓋,經(jīng)過一天的努力,動(dòng)用了4臺(tái)100噸的液壓頂,順利將舊氬氣筒拆除。
裝配新筒是精細(xì)活,筒體和轉(zhuǎn)爐耳軸之間的間隙很小,裝配中不能磕碰以免造成環(huán)形密封脫落或損壞,更不能把法蘭面撞壞,這會(huì)造成漏水事故影響施工進(jìn)度。在筒體塞進(jìn)耳軸孔洞之前還要涂抹硅膠這是最后一層防漏水密封,工藝要求也很高,專業(yè)人員堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng),精心把關(guān)每道工序,經(jīng)過晝夜奮戰(zhàn)將新制氬氣卷簡(jiǎn)被安裝到位。
據(jù)悉,轉(zhuǎn)爐托圈改造歷經(jīng)21天,完成15項(xiàng)工序,參與人數(shù)達(dá)到300多人,經(jīng)過嚴(yán)格的施工把關(guān),托圈改造順利完工,經(jīng)過10天的運(yùn)行監(jiān)控,漏水問題得到有效解決。