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西門子S7-300 PLC在高速壓印機控制中的應用

時間:2007-06-18 17:23:00來源:lihan

導語:?介紹了西門子S7-300 PLC在高速壓印機控制中的應用
1 引言 為滿足量大生產要求, 高速壓印機的速度必須要至少達到700枚/分,而且要求保證產品的質量。要滿足這些要求,需要主傳動機構、撥餅機構、送餅等機構優(yōu)化配合。過去主要通過機械凸輪傳動來保證完成任務,這種方法存在致命缺點是:機床體積龐大,柔性差,無法滿足一些特殊要求的工藝。隨著電子技術飛速發(fā)展,伺服傳動技術在工業(yè)中已廣泛應用,通過伺服驅動器來控制電機轉速、轉向、轉角等,可以滿足特殊要求場合,從而能靈活地控制電機,為了提高高速壓印機的性能,采用了西門子S7-300PLC為高速壓印機主控系統(tǒng),利用Profibus現(xiàn)場總線通信方式,實現(xiàn)S7-300PLC與主傳動伺服控制器、撥餅伺服控制器、送餅控制器A、送餅控制器B,只要能準確地控制伺服控制器,就可以使主傳動機構、撥餅機構、送餅等機構配合默契,利用MPI和上位機通訊,上位機能夠實時顯示機床信息。 2 控制內容和控制要求 (1) 運行方式。該機床有2種運行方式:手動運行方式和自動運行方式,根據選擇的方式進行切換。 (2) 上位機的實時監(jiān)控的內容。內容主要包括:主電機轉速和電流、撥餅電機轉速和電流、送餅電機A轉速和電流、送餅電機B轉速和電流、高速壓印機壓力情況、潤滑油溫情況等。 (3) 故障檢測與報警。嚴重故障內容主要包括:主電機轉速和電流、撥餅電機轉速和電流、送餅電機轉速和電流、高速壓印機壓力情況、潤滑油溫情況異常等故障,上述故障發(fā)生后,系統(tǒng)自動停機,其他一般故障監(jiān)控系統(tǒng)會自動報警。 (4) 通訊功能。利用Profibus現(xiàn)場總線通信方式,實現(xiàn)S7-300PLC與主傳動伺服控制器、撥餅伺服控制器、送餅控制器A、送餅控制器B和上位機通訊;利用MPI口可以實現(xiàn)S7-300PLC與遠程計算機通訊,利用CP340模塊RS232可以實現(xiàn)S7-300PLC與測壓儀表通訊,來監(jiān)控高速壓印機壓力情況。 (5) 系統(tǒng)的開放性。因為西門子系統(tǒng)有很好的開放性,所以本系統(tǒng)屬于開放性結構,只要符合西門子協(xié)議就可以掛在該系統(tǒng)上。 3 系統(tǒng)的硬件配置 本系統(tǒng)共需96個開關量輸入,80個開關量輸出,2個模擬量輸入,1個RS232通信板,利用Profibus現(xiàn)場總線通信方式,Profibus 現(xiàn)場總線已經成為國際化開放現(xiàn)場總線的標準,得到許多生產廠家的支持。90年代由西門子公司引入中國,在本系統(tǒng)采用Profibus-DP總線協(xié)議,Profibus-DP是一種優(yōu)化的通信模塊,主要解決設備級的高速數(shù)據通信。在這一級,中央控制器(PLC/PC)通過高速數(shù)據總線同分散的現(xiàn)場設備(I/O、驅動器、閥門等)進行通信,傳輸速率最高可以達12Mb/s,最大距離12Mbt/s時為100m,最大距離為200m(1.5Mbit/s),用中繼器可以加長傳輸距離,最多可以掛126個從站,實現(xiàn)S7-300 PLC與主傳動伺服控制器、撥餅伺服控制器、送餅伺服控制器A、送餅伺服控制器B和上位機通訊。該系統(tǒng)屬于中型控制系統(tǒng)。 [ALIGN=CENTER] 圖1 主機架電氣原理[/ALIGN] 在本系統(tǒng)中,控制最大距離為20m,4個從站,傳輸速率最高可以達1.5Mb/s即可,Profibus-DP總線協(xié)議完全滿足要求,所以選定西門子S7-300系列CPU315-DP產品。系統(tǒng)的硬件配置如附表所示。受篇幅所限制,在這里只給出主機架電氣原理圖,如圖1示。特別強調西門子S7-300 PLC配置需要注意以下幾個問題:(1)CPU右邊安裝不超過8個模塊;(2)能夠插入模塊數(shù)(SM、FM、CP)受他們從S7-300 PLC背板總線取得電流數(shù)值的限制。對于本系統(tǒng)CPU315-2DP,裝在一個機架上8個模塊從S7-300 PLC背板總線取得電流數(shù)值不要超過1.2A;(3)S7-300 PLC模塊的排列次序為SM/FM/CP.
4 系統(tǒng)的軟件編程 利用西門子STEP7軟件對系統(tǒng)的軟件編程。首先用STEP7軟件對系統(tǒng)進行硬件組態(tài),如圖2所示,然后再用STEP7軟件編程,允許結構化程序,也就是說可以將程序分解為單個的、自成體系的程序。本機把控制系統(tǒng)分解成3個部分,即3個控制功能塊FB,最后通過系統(tǒng)組織塊OB1,調用3個控制功能塊FB(用CALL指令調用)。采用這樣的結構有如下優(yōu)點:大規(guī)模程序容易理解;可以對單個程序進行標準化;程序組織簡化;其中最大優(yōu)點是有利于整套控制系統(tǒng)的調試、維護,程序塊圖如圖3所示。 [align=center] 圖2 硬件組態(tài)[/align] 5 結束語 在本系統(tǒng)調試時,筆者體會到,在使用時要注意一些細節(jié),如Profibus現(xiàn)場總線接線一定要準確,各個從站的地址要設定準確,硬件組態(tài)準確,通信協(xié)議要設置準確。經實驗證明,能滿足生產要求,通過Profibus現(xiàn)場總線通訊方法,能準確地控制伺服控制器,對提高控制系統(tǒng)的整體性能,對高速控制系統(tǒng),該方案有很好借鑒意義。

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