引言:
彭化機(jī)是一種在玻璃纖維行業(yè)應(yīng)用甚廣的機(jī)械設(shè)備,一直以來(lái)設(shè)備都是通過(guò)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求,它的主要功能是把經(jīng)過(guò)初加工后的玻璃纖維進(jìn)行加壓彭化再處理,使其變成如棉花狀的物質(zhì);經(jīng)過(guò)此處理后的玻纖則成為一種上好的消音材料。由于此設(shè)備的良好前景
一、系統(tǒng)組成
彭化機(jī)的電控部分主要有二個(gè)部分組成:監(jiān)控部份與傳動(dòng)部分,經(jīng)過(guò)考慮我們使用一臺(tái)艾默生32點(diǎn)的PLC(型號(hào):EC20-2012BRA)和一臺(tái)海太克的觸摸屏組成監(jiān)控部分,另外用一臺(tái)艾默生EV1000的變頻器組成傳動(dòng)部分,其系統(tǒng)圖如下:
從上圖中可以看到,這是一個(gè)在時(shí)下小型機(jī)械設(shè)備上的典型應(yīng)用,它的中樞是PLC,控制著整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。在彭化機(jī)的控制里,主要是控制兩個(gè)指標(biāo):彭化程度與規(guī)格質(zhì)量,整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都圍繞這兩個(gè)目的進(jìn)行。
二、系統(tǒng)連接
系統(tǒng)的連接講究簡(jiǎn)潔實(shí)用,要求既要滿(mǎn)足運(yùn)行要求又能簡(jiǎn)單,艾默生的PLC都提供兩個(gè)通信口,根據(jù)這個(gè)特點(diǎn)對(duì)變頻器、觸摸屏都采取通信的方式進(jìn)行連接,結(jié)合PLC 輸入/輸出控制的外部電磁閥既提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時(shí)也減少了成本 ,但由于變頻器、觸摸屏與艾默生PLC的通信方式不同,在使用中必須對(duì)PLC的通信口進(jìn)行設(shè)置,在系統(tǒng)中,用COM0口與觸摸屏通信,用COM1的RS485與變頻器通信,其PLC系統(tǒng)塊的參數(shù)設(shè)置如下:
這其中與觸摸屏通信的COM0口設(shè)置為Modbus協(xié)議,格式為:波特率:9600 偶校驗(yàn) 8個(gè)數(shù)據(jù)位 1個(gè)停止位;與變頻器通信的COM1口則設(shè)置為自由口協(xié)議,格式為:波特率:9600 不校驗(yàn) 8個(gè)數(shù)據(jù)位 1個(gè)停止位。
三、性能指標(biāo)
彭化機(jī)的性能指標(biāo)主要就是上面提到的兩點(diǎn):彭化程度與規(guī)格質(zhì)量。在彭化程度上主要是通過(guò)調(diào)節(jié)各個(gè)氣路上的電磁閥及變頻器的輸出來(lái)完成,從實(shí)際的結(jié)果來(lái)看效果非常滿(mǎn)意;而規(guī)格質(zhì)量方面,由于我們采用了高速計(jì)數(shù)輸入,以計(jì)算電機(jī)的圈數(shù)來(lái)計(jì)算生產(chǎn)的質(zhì)量,同時(shí)對(duì)變頻器進(jìn)行能耗制動(dòng),把停機(jī)時(shí)間設(shè)在0.1秒,保證電機(jī)快速停機(jī),在后來(lái)的重量測(cè)算中我們分別設(shè)定100g、200g、300誤差都控制在±1g的范圍內(nèi),雖然在小重量時(shí)的誤差有點(diǎn)偏大(達(dá)到了1%)但由于最終用戶(hù)不會(huì)出現(xiàn)像100g這樣小的規(guī)格,而且在編碼盤(pán)上增加打孔量還可以減小誤差,最后客戶(hù)對(duì)在這個(gè)最重要指標(biāo)上表示了滿(mǎn)意,整個(gè)系統(tǒng)順利通過(guò)了驗(yàn)收。