尿素噴頭是化肥生產(chǎn)企業(yè)尿素造粒的關(guān)鍵設(shè)備,是尿素生產(chǎn)中最后一道關(guān)口,各個化肥生產(chǎn)廠家均要求其具有高度的可靠性,以滿足尿素系統(tǒng)安全、平穩(wěn)、長期、滿負(fù)荷生產(chǎn)運行的要求。本文以改造塔里木油田塔西南石化廠尿素噴頭電氣控制系統(tǒng)為例,向大家介紹一種靈活、可靠的雙電動機主回路,拋磚引玉、共同學(xué)習(xí)和提高。
一、改造前系統(tǒng)主回路:
由圖所示,我們可以知道,其工作方式如下:
1、1#電動機采用變頻方式工作時,KM1、KM2、KM6交流接觸器閉合,1#電動機由1#變頻器帶動工作;相同2#變頻器帶2#電動機工作時,KM3、KM4、KM8交流接觸器閉合電動機變頻工作。變頻調(diào)節(jié)采用可調(diào)電阻器調(diào)節(jié)方式,達到工藝生產(chǎn)的要求。
2、1#電動機采用工頻方式工作時,KM1、KM5交流接觸器閉合,1#電動機工頻運行;相同當(dāng)KM3、KM7交流接觸器閉合時,2#電動機工頻運行。
二、通過上述分析改造前系統(tǒng)主要存在以下問題:
1、采用的是雙機單電源供電方式,當(dāng)發(fā)生I段供電電源故障時,尿素噴頭系統(tǒng)全部停止工作,供電可靠性差;
2、1#變頻器只能帶1#電動機,2#變頻器只能帶2#電動機,無法實現(xiàn)1#變頻器帶2#電動機、2#變頻器帶1#電動機工作方式,工作模式單一,靈活性較差,變頻器利用率較低;
3、控制部分采用常規(guī)繼電器控制,無法實現(xiàn)故障判斷和顯示功能,也無法形成進線電源的自動切換和變頻器自動切換功能。
改造前該系統(tǒng)在實際應(yīng)用中曾經(jīng)發(fā)生變頻器故障、電源故障等多種故障狀態(tài),均造成系統(tǒng)停車處理,給生產(chǎn)裝置造成了較大的經(jīng)濟損失,為了提高系統(tǒng)的可靠性和靈活性,對主回路及控制系統(tǒng)進行了改造。
三、改造后主回路如下:
如上圖所示,其工作原理如下:
1、增加了雙回路供電系統(tǒng),KM11、KM12交流接觸器實現(xiàn)斷電自動切換功能;
2、增加兩個聯(lián)絡(luò)接觸器KM5、KM6,增加線路連接,實現(xiàn)電動機主回路的相互關(guān)聯(lián)切換;
3、增加交流接觸器控制線路閉鎖,KM2、KM4、KM5三個交流接觸器相互閉鎖,KM7、KM8相互閉鎖,KM9、KM10相互閉鎖,避免主回路出現(xiàn)短路故障;
4、系統(tǒng)控制采用PLC控制,實現(xiàn)了主回路的自動切換;
四、系統(tǒng)改造的優(yōu)點:
1、系統(tǒng)供電電源實現(xiàn)了雙進線自動切換方式,增加了供電電源可靠性;
2、實現(xiàn)了智能切換功能,該系統(tǒng)正常運行為1#變頻器帶1#電動機、2#變頻器帶2#電動機工作方式,例如在1#變頻器帶1#電動機運行時,KM1、KM2、KM8交流接觸器閉合,1#電動機運行,如果此時發(fā)生1#變頻器故障PLC根據(jù)故障信號自動斷開KM2交流接觸器,將KM3、KM4、KM8交流接觸器閉合,并發(fā)出2#變頻器工作命令,實現(xiàn)了2#變頻器帶1#電動機運行,同時保持1#變頻器帶電,顯示故障信號,發(fā)出故障報警,即使1?;?#變頻器產(chǎn)生硬件故障,即使發(fā)生設(shè)備報廢也不會造成系統(tǒng)的全面癱瘓,因此極大的提高了系統(tǒng)可靠性;
3、可實現(xiàn)變頻器調(diào)節(jié)的需要,在1#變頻器正常運行時,2#變頻器不帶電備用,而在調(diào)試2#變頻器時可以通過閉合KM3使其帶電,調(diào)試完成后使其斷電待用,反之亦然,極大的延長了變頻器電氣元器件的使用壽命;
4、使用KM5為工頻運行接觸器,可使1#、2#電動機工頻運行,同時熱繼電器投入工作,起到電動機保護作用,進一步提高系統(tǒng)在兩臺變頻器均出現(xiàn)損壞故障時的系統(tǒng)可靠性,使用KM6為系統(tǒng)清洗交流接觸器,使備用噴頭旋轉(zhuǎn)高壓蒸汽清洗;
5、控制系統(tǒng)中采用PLC為主控制單元,設(shè)計上采用硬件回路閉鎖和軟件閉鎖方式,在軟件設(shè)計上采用了智能判斷、切換、故障報警、輸出點擴展等多種先進實用的編程方式,保證了系統(tǒng)的智能化、靈活性、可靠性。
五、系統(tǒng)改造產(chǎn)生的效益:
通過上述改造,系統(tǒng)可靠性得到了極大的提高,尿素噴頭使用幾年來從未發(fā)生一起噴頭電氣故障造成系統(tǒng)完全癱瘓,影響工藝生產(chǎn);同時當(dāng)發(fā)生故障時維護人員可根據(jù)故障顯示,迅速處理故障,極大的縮短了系統(tǒng)的故障運行時間,保證了系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運行,減小了維護人員的勞動強度。同改造前相比較,每年避免造成系統(tǒng)停車6次,每次平均影響時間5個小時計算,每年將產(chǎn)生30萬元的經(jīng)濟效益。通過實際應(yīng)用,充分證明了系統(tǒng)設(shè)計的合理性、可靠性和靈活性,是一套成熟、實用的雙電動機互切主回路。
綜上所述,通過對尿素噴頭電機電氣控制系統(tǒng)的重新設(shè)計,達到了使用方便、工作可靠、設(shè)備先進、維護簡單、自動化程度高、設(shè)計合理的目的,為尿素系統(tǒng)生產(chǎn)的連續(xù)平穩(wěn)運行打下良好的基礎(chǔ),為石化廠化肥生產(chǎn)提供了堅實的保障。