技術頻道

娓娓工業(yè)
您現(xiàn)在的位置: 中國傳動網 > 技術頻道 > 應用方案 > 科陸CL2700高壓變頻器在發(fā)電廠送風機上的應用

科陸CL2700高壓變頻器在發(fā)電廠送風機上的應用

時間:2009-03-23 16:33:02來源:ronggang

導語:?高壓變頻器由于節(jié)能效果顯著,在電力系統(tǒng)中已廣泛應用,采用變頻調速后,還改善了電機的啟動性能,電機實現(xiàn)軟啟動,有效地減少了轉子籠條斷裂故障,延長電機,特別是轉子鼠籠條的壽命

1. 工程概況

西北某發(fā)電廠,始建于1969年。#3機組(200MW)于1983年二期擴建時投產。由于調峰任務重,常帶140-180MW負荷運行。該機組配置兩臺AL-R252離心式送風機,靠調節(jié)送風機擋板來控制鍋爐進風量,以適應機組負荷變化的需要。當機組在額定負荷下運行時,風機效率較為理想,但當機組降負荷運行時,一部分功率被消耗在擋板上,且機組負荷越低,消耗在擋板上的功率越大,從而使風機效率隨機組負荷降低而迅速下降。

該系統(tǒng)在運行過程中還存在一些其他問題:

(1)擋板動作遲緩,手動時運行人員操作不靈活,如操作不當還會造成送風機振動。投自動運行時,很難滿足最佳調節(jié)品質。

(2)送風機擋板執(zhí)行機構故障較多,不能適應長期頻繁調節(jié),使送風機調節(jié)系統(tǒng)一直不能正常投入自動運行。

(3)送風機電機在啟動時,采用直接啟動方式,啟動電流為額定電流的5-7倍,電機受到的機械,電氣沖擊較大,經常發(fā)生轉子籠條斷裂事故。

(4)電機容量比送風機額定出力大,多余容量不能利用,降低了效率,浪費了電能。

(5)擋板受沖擊,磨損較嚴重。

為了解決上述問題,決定對甲側送風機控制系統(tǒng)進行改造,利用電機變頻調速方法實現(xiàn)送風量調節(jié),達到節(jié)能和實現(xiàn)穩(wěn)定控制的目的。

2. 變頻改造方案簡介

#3爐甲側送風機為普通國產電機,主要參數(shù)如下:型號為YKK630-6,額定功率為1250kW,6極,額定電壓為6 kV,額定電流為145A,額定頻率為50Hz,額定轉速為985r/min,絕緣等級為F級。

2007年3月初完成了#3爐甲側送風機變頻改造項目,在電機與開關之間增加了一套高壓變頻裝置,并保留了原有工頻回路作為旁路。改造后系統(tǒng)由四大部分組成:高壓變頻器、隔離變壓器、電機和開關,電氣接線圖如圖1所示。

圖1 #3爐甲側送風機電氣接線圖

送風機高壓變頻調速系統(tǒng)采用深圳市科陸變頻器有限公司生產的CL2700型高壓變頻器,CL2700型高壓變頻器具有以下性能特點:

1.高效率、無污染、高功率因數(shù)

CL2700系列高壓變頻調速系統(tǒng)采用的是功率單元串聯(lián)的高-高方案,采用了多繞組高壓移相變壓器,二次側繞組中流過的電流在變壓器一次側疊加時,形成非常逼近正弦波的電流波形。經過實際測試,50Hz運行時,網側電流諧波 < 2%,電機側輸出電壓諧波 < 1.5%(即使在40Hz時,仍然 < 2%),成套裝置的效率 > 97%,功率因數(shù) > 96%。完全滿足了IEEE 519-1992對電壓、電流諧波含量的要求。

另外,通過采用自主開發(fā)的專用PWM控制方法,比同類的其它方法還可進一步降低輸出電壓諧波1~2%

2.先進的故障單元旁路運行(專業(yè)核心技術)

為了提高系統(tǒng)的可靠性,整個變頻調速系統(tǒng)中考慮了一定的輸出電壓余量,并在各功率單元中增加了旁路電路。當某個功率單元出現(xiàn)故障時,可以自動監(jiān)測故障并啟動旁路電路,使得該單元不再投入運行,同時程序會自動進行運算,調整算法,使得輸出的三相線電壓仍然完全對稱,電機的運行不受任何影響。這種控制方法處于國際先進,國內領先的水平,它將大大提高系統(tǒng)的可靠性和運行的穩(wěn)定性。

3.高性能的控制技術

CL2700系列高壓變頻調速系統(tǒng)率先實現(xiàn)了簡易矢量控制技術,可以實現(xiàn)恒轉矩快速動態(tài)響應,并且具有加、減速自適應功能,即可根據運行工況參數(shù)的實際變化,自動調整加、減速時間,在不超過最大允許電流的情況下,快速達到設定轉速;同時,系統(tǒng)可以自動識別電機轉速,用戶可以不考慮電機目前的運行狀態(tài),電機不需要停止運行就可直接實現(xiàn)電動機的啟動、加速、減速或停車操作。

CL2700系列高壓變頻調速系統(tǒng)還可以實現(xiàn)反饋能量自動限制功能。

4.高可靠性

控制電源可實現(xiàn)外部380V供電和高壓電源輔助供電雙路電源自動切換,即使兩路電源都出現(xiàn)故障時,控制系統(tǒng)仍然可以工作足夠長的時間,控制整個系統(tǒng)安全停機,發(fā)出報警,并記錄故障時的所有狀態(tài)參數(shù)。

采用高速光纖通信,可有效避免電磁干擾。

當單元故障數(shù)目超過設定值時,系統(tǒng)可自動切換到工頻運行。

整流變壓器有完善的溫度監(jiān)控功能。

獨特設計的功率柜風道,主要發(fā)熱元器件都靠近或處于風道中,散熱效果好,保證了系統(tǒng)的過載能力。

抗電網電壓波動能力強,當電網電壓在-15%~+15%范圍內波動時,系統(tǒng)可以正常工作;對于功率單元,在電壓-25%~20%范圍內變化時,都可正常工作。

3 送風機變頻改造效益分析

交流電動機的調速方法,可從以下公式分析:

n=60f(l-S)/P

式中:n-電動機轉速;

f-電動機定子供電頻率;

p-電動機極對數(shù);

s-電動機轉差率。

由上式可知,如果均勻地改變電動機定子供電頻率,可以平滑地改變電動機的同步轉速。實際上,在改變供電頻率的同時,還需要維持電機磁通恒定,即保持電動機的輸出力矩不變。因此,在電動機調速過程中,應保持定子供電電壓和頻率的比值v/f為一定值。改變頻率的調速屬于轉差率基本不變、同步轉速和電動機理想轉速同步變化條件下的調速,所以變頻調速的調速精度、功率因數(shù)和效率都較高,容易實現(xiàn)閉環(huán)自動控制。

根據風機相似定律:N/Nb=(ng/nb)3,功率與電機轉速的立方成正比,風機的風量與轉速成正比,當轉速降低時,風機所消耗的電功率按3次方比例關系下降。在機組低負荷情況下,對風量的需求相對較少,例如,要求風量在80%的情況下,采用變頻控制時,電機消耗的功率=(80%)3≈50%;而采用擋板調節(jié)風量時,電機消耗的功率約為90%,能量流失嚴重。由此可見,采用變頻調節(jié)后,入口擋板全開,幾乎消除了擋板節(jié)流阻力,節(jié)能效果明顯。

3.1理論計算

主要技術數(shù)據如下:電機功率為1250kW,電機效率為95%,cosφ=0.85,變頻系統(tǒng)(含隔離變壓器,PF7000變頻器)效率不低于96.5%,在滿負荷時,變頻系統(tǒng)功率因數(shù)≥0.96。根據西北電網火電機組的實際運行情況(調峰力度大,機組年運行小時數(shù)低),設年運行小時數(shù)為5000h,電價0.3元/度。

下面在風門開度分別為90%、80%、70%和60%的情況下進行效益分析。

(1)擋板控制風量時

①風門開度為90%時,根據運行經驗,電流為120A左右;

②風門開度為80%時,根據運行經驗,電流為113A左右;

③風門開度為70%時,根據運行經驗,電流為109A左右;

④風門開度為60%時,根據運行經驗,電流為107A左右;

P90=UIcosφ/η=1.732×6×120×0.85/0.95=1116kW

P80=UI cosφ/η=1.732×6×113×0.85/0.95=1051kW

P70=UI cosφ/η=1.732×6×109×0.85/0.95=1013kW

P60=UI cosφ/η=1.732×6×107×0.85/0.95=995kW

(2)變頻調速控制風量時

P90=Pχ×(Q%)[sup]3[/sup]ηMV=1250×(0.9)[sup]3[/sup]/0.965=944kW

P80=Pχ×(Q%)[sup]3[/sup]ηMV=1250×(0.8)[sup]3[/sup]/0.965=663kW

P70=Pχ×(Q%)[sup]3[/sup]ηMV=1250×(0.7)[sup]3[/sup]/0.965=443kW

P60=Pχ×(Q%)[sup]3[/sup]ηMV=1250×(0.6)[sup]3[/sup]/0.965=280kW

(3)每年效益

P90=(1116-944)×5000×0.3=25.8萬元

P80=(1051-663)×5000×0.3=58.2萬元

P70=(1013-443)×5000×0.3=85.5萬元

P60=(995-280)×5000×0.3=107.25萬元

(4)投資回收年限計算

投資回報年限可按以下公式計算:

A=P×i×(1+i)[sup]n[/sup]/[(1+i) [sup]n[/sup]-1]

式中:A為每年收益,P為總投資,n為回收年限,i為利率。

假設每年收益按70萬元計算,總投資按180萬元計算,利率按5.5%計算,通過計算可得n=2.84,即該項目投資回收年限為2.84年。

3.2 實測數(shù)據

3.3 改造前后送風單耗比較

2007年9月,#3爐送風機單耗為2.02kW·h/t汽,在甲側送風機變頻改造前的相同工況下,送風單耗為3.33kW·h/t汽,鍋爐累計蒸發(fā)量251460t汽,全月節(jié)電量為251460×(3.33-2.02)=329412.6kW·h,#209機組實際運行時間為20天,平均負荷為175.8MW,平均節(jié)電量為1.647萬度/天。#209機組按每年運行5000h(約208天)計算,每度電按0.30元計算,每年可產生經濟效益102.77萬元。

甲側送風機變頻改造后,乙側送風機運行時擋板一直保持全開,鍋爐進風量主要靠甲側風機變轉速調節(jié),乙側風機的效率總是保持在較高水平,這樣,兩臺送風機的總體效率大大提高了。通過理論計算、實測數(shù)據和送風單耗三種方式進行分析,雖然結果有所差異,但從總體上可以看出該項目的節(jié)能效果非常明顯。

4. 結 論

該項目的最大意義是節(jié)能,采用變頻器控制進行驅動后,與原檔板調節(jié)風量的方式相比,風機效率穩(wěn)定在一個較理想的范圍內,電動機的能耗大大降低,特別是機組在低負荷運行時,效果更顯著。采用變頻調速后,提高了機組自動裝置的穩(wěn)定性,為優(yōu)化燃燒、提高鍋爐效率提供了可靠保證。

高壓變頻器由于節(jié)能效果顯著,在電力系統(tǒng)中已廣泛應用,采用變頻調速后,還改善了電機的啟動性能,電機實現(xiàn)軟啟動,有效地減少了轉子籠條斷裂故障,延長電機,特別是轉子鼠籠條的壽命。這是因為電機直接啟動的電流約為額定電流的5-7倍,啟動時間約為10s,對電機的沖擊很大。另外,變頻調速時擋板全開,可減少風道振動與磨損,提高機械壽命??傊邏鹤冾l裝置節(jié)能效果好、技術先進、使用成熟、性能可靠,是理想的節(jié)能改造設備。

標簽:

點贊

分享到:

上一篇:科陸CL2700高壓變頻器在發(fā)電...

下一篇:微能WIN-V63矢量控制變頻器在...

中國傳動網版權與免責聲明:凡本網注明[來源:中國傳動網]的所有文字、圖片、音視和視頻文件,版權均為中國傳動網(www.connectcrack.com)獨家所有。如需轉載請與0755-82949061聯(lián)系。任何媒體、網站或個人轉載使用時須注明來源“中國傳動網”,違反者本網將追究其法律責任。

本網轉載并注明其他來源的稿件,均來自互聯(lián)網或業(yè)內投稿人士,版權屬于原版權人。轉載請保留稿件來源及作者,禁止擅自篡改,違者自負版權法律責任。

網站簡介|會員服務|聯(lián)系方式|幫助信息|版權信息|網站地圖|友情鏈接|法律支持|意見反饋|sitemap

傳動網-工業(yè)自動化與智能制造的全媒體“互聯(lián)網+”創(chuàng)新服務平臺

網站客服服務咨詢采購咨詢媒體合作

Chuandong.com Copyright ?2005 - 2025 ,All Rights Reserved 深圳市奧美大唐廣告有限公司 版權所有
粵ICP備 14004826號 | 營業(yè)執(zhí)照證書 | 不良信息舉報中心 | 粵公網安備 44030402000946號