時(shí)間:2008-03-19 11:53:00來源:dujing

圖1電氣主回路圖[/align]
2.3系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)
變頻裝置共用到DI2點(diǎn)——變頻器運(yùn)轉(zhuǎn)/停止指令;DO5點(diǎn)——變頻器準(zhǔn)備結(jié)束/運(yùn)轉(zhuǎn)/輕故障報(bào)警/重故障報(bào)警/自保護(hù)跳高壓開關(guān);A11點(diǎn)——DC4—20mA速度指令;A12點(diǎn)——頻率輸出/電流輸出。
接口圖如圖2所示:
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圖2接口圖[/align]
2.4邏輯組態(tài)
當(dāng)變頻器正常使用時(shí),變頻器與工頻備用凝泵互為聯(lián)鎖:當(dāng)變頻器跳閘時(shí)工頻備用凝泵聯(lián)鎖啟動(dòng);當(dāng)變頻器運(yùn)行且凝結(jié)水母管壓力低,聯(lián)鎖信號為真時(shí)工頻備用凝泵啟動(dòng)。
原除氧器水位調(diào)節(jié)閥控制保留,作為調(diào)節(jié)的后備手段;增加變頻調(diào)速泵跳閘,啟動(dòng)備用定速泵;定速泵跳閘時(shí)聯(lián)啟調(diào)速泵,設(shè)置轉(zhuǎn)速最大。
3 變頻系統(tǒng)的調(diào)試
此次變頻系統(tǒng)改造,僅用一天就完成安裝測試,并完成變頻器在各種工況不同負(fù)載下的試運(yùn)行,運(yùn)行狀況良好。為保證設(shè)備的安全運(yùn)行,變頻器在主電源上電前,還依次進(jìn)行了變壓器絕緣檢測和控制電源確認(rèn)等試驗(yàn)。
變頻器柜檢查與加固。檢查柜面及內(nèi)部的部件,確認(rèn)沒有損壞和螺釘松動(dòng)等情況;確認(rèn)接線位置和接地情況良好;電機(jī)側(cè)的聯(lián)軸器已斷開。
變壓器絕緣測定。檢測變壓器的對地絕緣性能,實(shí)測值為2 000 MQ,大于標(biāo)準(zhǔn)30 MQ,檢測合格。
控制電源確認(rèn)??刂齐娫礊槔鋮s風(fēng)扇和變頻控制器提供用電,檢測從控制電源主回路開始,依次檢測控制基板各用電模塊,目的是保障變頻器主電源上電前各控制電源的正常運(yùn)行。檢測結(jié)果表明各控制電源良好。
自學(xué)習(xí)模式。此模式是安川高壓變頻器所特有的,通過這一模式變頻器能夠自動(dòng)讀取電動(dòng)機(jī)參數(shù),根據(jù)這些參數(shù)完成變頻器最佳運(yùn)行和矢量控制環(huán)境設(shè)置。在自學(xué)習(xí)模式執(zhí)行前,需利用變頻器自帶的點(diǎn)動(dòng)功能,確定電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向。
電機(jī)操作測試(無負(fù)載)。在電機(jī)帶負(fù)荷前,為保證變頻器的可靠運(yùn)行,首先進(jìn)行變頻器帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn)試驗(yàn)。檢測數(shù)據(jù)如表1所示,結(jié)果顯示變頻器運(yùn)行正常。
[align=center]表1 電機(jī)無負(fù)載操作測試數(shù)據(jù)
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電機(jī)操作測試(負(fù)載)。此項(xiàng)測試變頻器帶載運(yùn)行狀況,試驗(yàn)過程根據(jù)不同的頻率范圍分為幾個(gè)階段,待變頻器在每個(gè)頻率階段的各項(xiàng)參數(shù)穩(wěn)定后再逐步向高頻率階段運(yùn)行。檢測數(shù)據(jù)如表2所示,結(jié)果顯示電機(jī)變頻運(yùn)行后,不同負(fù)荷下電機(jī)的輸入電流和輸入電壓顯著減小。
[align=center]表2電機(jī)無負(fù)載操作測試數(shù)據(jù)
[/align]
電機(jī)操作試驗(yàn)(負(fù)載轉(zhuǎn)速0—100%60 s)。檢測變頻器帶載加速能力,加速時(shí)間設(shè)定60 s。波形顯示,變頻器加速過程運(yùn)行平穩(wěn),狀況良好。
電機(jī)操作試驗(yàn)(負(fù)載轉(zhuǎn)速0~100%30 s)。此項(xiàng)檢測變頻器帶載加速能力,加速時(shí)間設(shè)定30 s。波形顯示,變頻器加速過程運(yùn)行平穩(wěn),狀況良好。
機(jī)組實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)(變頻狀態(tài)下調(diào)門開度均設(shè)定在100%)。
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圖3電機(jī)60 s加速錄波圖
圖4電機(jī)30 8加速錄波圖[/align]
由表3數(shù)據(jù)分析可得,變頻改造后節(jié)能效果顯著,經(jīng)粗略估算,原工頻運(yùn)行時(shí)相同工況下4#機(jī)組凝結(jié)水泵一天耗電約20 000 kW·h,現(xiàn)變頻改造后4#機(jī)組凝結(jié)水泵所耗電量減少至10 000 kW·h。
[align=center]表3實(shí)際運(yùn)行狀況性能對比
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4 變頻改造后所帶來的其它效益
4.1減少電機(jī)啟動(dòng)電流
電機(jī)直接工頻啟動(dòng)的最大啟動(dòng)電流為額定電流的7—8倍,電機(jī)軟啟動(dòng)器也要達(dá)到2.5倍。而由變頻器起動(dòng)的負(fù)荷曲線可以發(fā)現(xiàn)它啟動(dòng)時(shí)基本沒有沖擊,最大啟動(dòng)電流僅略高于電機(jī)額定電流。因此變頻調(diào)速解決了電機(jī)啟動(dòng)時(shí)的大電流沖擊問題,消除了大啟動(dòng)電流對電機(jī)、傳動(dòng)設(shè)備和主機(jī)的沖擊,降低了日常的維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用。
4.2延長設(shè)備壽命
變頻調(diào)速改變了電機(jī)轉(zhuǎn)速變化的加減速特性曲線,沒有應(yīng)力負(fù)載作用于軸承上,延長了軸承、電機(jī)的壽命。同時(shí)有關(guān)數(shù)據(jù)說明,機(jī)械壽命與轉(zhuǎn)速的倒數(shù)成正比,降低凝泵轉(zhuǎn)速可成倍地提高凝泵壽命,凝泵使用費(fèi)用自然就降低了。
4.3降低噪音
我廠凝結(jié)水泵改用變頻器后,降低水泵轉(zhuǎn)速運(yùn)行的同時(shí),噪音將大幅度地降低,當(dāng)轉(zhuǎn)速降低50%時(shí),噪音可減少十幾個(gè)絕對分貝。同時(shí)消除了停車和啟動(dòng)時(shí)的打滑和尖嘯聲,克服了由于調(diào)門線性度不好,調(diào)節(jié)品質(zhì)差,引起管道錘擊和共振,造成給水系統(tǒng)上水管道強(qiáng)烈震動(dòng)的缺陷,凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行后,噪音、振動(dòng)都大為減少,變化相當(dāng)可觀。
5 結(jié)論
從試遠(yuǎn)行結(jié)果來看:變頻器運(yùn)行穩(wěn)定,各項(xiàng)性能指標(biāo)優(yōu)良;修改后的控制系統(tǒng),邏輯通順明了,過程操作簡單,總體狀況達(dá)到期望目標(biāo)??傊笮推啺l(fā)電機(jī)組凝泵推廣使用變頻調(diào)速器,可以大幅度降低廠用電率,減少發(fā)電成本,提高競價(jià)上網(wǎng)的競爭能力。
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