時間:2012-02-13 15:54:04來源:xuliyuan
摘 要:本文結合焦化廠煤氣加壓機運行的實際工況,介紹了山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的高壓變頻器在三聯(lián)煤電化工有限責任公司煤氣加壓機中的應用。通過改造,實現(xiàn)了煤氣加壓機的高效運行,達到了節(jié)能降耗的目的。
關鍵詞:高壓變頻器 煤氣加壓機 節(jié)能降耗
1前言
三聯(lián)煤電化工是一家集煤炭深加工及發(fā)電為一體的綜合性公司。焦化公司為其下屬的一個分公司,焦化公司有一條年產(chǎn)60萬噸焦炭的煉焦生產(chǎn)線,其主要產(chǎn)出為焦炭、焦油及煤氣。煤氣主要供給后面的電廠發(fā)電用。在焦化公司與電廠之間傳輸煤氣用的兩臺煤氣加壓機,其主要功能是把焦化公司的焦爐產(chǎn)出的煤氣經(jīng)過風機吸收后,經(jīng)過加壓、通過管道輸送給電廠鍋爐作為燃氣發(fā)電。煤氣加壓機前級為焦捕柜,焦化爐產(chǎn)出的煤氣含有較多的焦油。焦捕柜的作用是把煤氣中含有的焦油吸收掉。其生產(chǎn)流程圖如圖1所示。
圖1 焦化廠生產(chǎn)流程圖
2現(xiàn)場設備介紹
焦化廠配有兩臺煤氣加壓機,該設備為煤氣加壓系統(tǒng)中并聯(lián)使用,正常情況下一用一備。煤氣加壓機選用的風機為羅茨風機,羅茨風機相比于離心風機有兩個主要特點:(1)啟動時進風門和出風門必須完全打開,(2)進風口進入羅茨風機的氣體必須完全打出去。這兩臺煤氣加壓機的具體參數(shù)如表1、表2所示。
表1 A煤氣加壓機 |
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電機參數(shù) |
|||
負載名稱 |
煤氣加壓機 |
所帶負載類型 |
羅茨風機 |
型號 |
YB2-4505-10 |
額定電壓(kV) |
6 |
額定電流(A) |
38.4 |
額定功率(kW) |
280 |
額定頻率(Hz) |
50 |
功率因數(shù) |
0.8 |
額定轉速(rpm) |
593 |
絕緣等級 |
F |
生產(chǎn)廠商 |
江蘇錫安達防爆股份有限公司 |
||
風機參數(shù) |
|||
型號 |
ARMH750M |
升壓(kPa) |
13 |
額定風量(m3/nin) |
740 |
額定轉速(rpm) |
590 |
額定功率(kW) |
280 |
出廠編號 |
2575 |
生產(chǎn)廠商 |
中國長沙鼓風機廠有限責任公司 |
表2 B煤氣加壓機 |
|||
電機參數(shù) |
|||
負載名稱 |
煤氣加壓機 |
所帶負載類型 |
羅茨風機 |
型號 |
YR450M1-10 |
額定電壓(kV) |
6 |
額定電流(A) |
34.8 |
額定功率(kW) |
250 |
額定頻率(Hz) |
50 |
功率因數(shù) |
0.8 |
額定轉速(rpm) |
592 |
絕緣等級 |
F |
生產(chǎn)廠商 |
江蘇錫安達防爆股份有限公司 |
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風機參數(shù) |
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型號 |
ARMH750M |
升壓(kPa) |
13 |
額定風量(m3/nin) |
740 |
額定轉速(rpm) |
590 |
額定功率(kW) |
280 |
出廠編號 |
2575 |
生產(chǎn)廠商 |
中國長沙鼓風機廠有限責任公司 |
該設備由于輸送的是煤氣,煤氣中不可避免的含有一些焦油。羅茨風機由于長期運行以后粘附有很多焦油,增加了設備的阻力。另外羅茨風機為風門全開的情況下啟動,而且焦油在較冷的情況下阻力更大,所以羅茨風機為典型的重載啟動負載。
原系統(tǒng)6kV高壓斷路器直接送到電機,沒有其他軟起設備,高壓電機與羅茨風機直接用靠背輪連接。該設備由于是重載啟動,并且焦油冷態(tài)時阻力很大,所以直接啟動時啟動電流大,容易造成斷路器跳閘,需要多次合閘才能啟動。并且啟動前還需要給羅茨風機打高溫蒸汽加熱。另外直接啟動有可能影響羅茨風機內部氣隙。由于羅茨風機選型偏大,電廠往往不需要羅茨風機滿負荷運轉,這樣風機只好打開回流閥,造成風機運行效率低下,浪費嚴重,廠領導為了提高煤氣加壓機的運行效率,經(jīng)研究決定改造該設備,增加兩套軟起設備,兼具有調速功能。
工廠中用于電動機的軟啟動設備,常用的做法有串水阻啟動、串電抗啟動、星三角啟動、轉子串電阻啟動、軟啟動器降壓啟動和變頻啟動等。現(xiàn)分別簡要敘述如下:
(1)串水阻啟動、串電抗啟動和星三角啟動:啟動轉矩小,不能滿足重負荷啟動要求,不能連續(xù)啟動,不能調速。
(2)轉子串電阻:由于該電機為防爆電機,無抽頭,不能采用此種啟動方式。
(3)液力耦合器:能滿足啟動要求,也能達到調速要求,但是投資大,調速效率低,維護費用高。
(4)軟啟動器:不能滿足重負荷啟動要求,不能連續(xù)啟動,不能調速。
(5)變頻調速以啟動轉矩大、啟動電流小、調速精度高、功能強、可靠性高,操作方便,便于通訊等功能優(yōu)于以往的傳統(tǒng)調速方式,是性能最優(yōu)的軟啟動方案。
綜合上述比較,通過招標方式,廠領導決定采用山東新風光電子科技發(fā)展有限公司生產(chǎn)的JD-BP37系列(6kV)高壓變頻器作為改造項目的適用設備,改造取得了成功。
3風光公司JD-BP37系列高壓變頻調速系統(tǒng)技術特點
風光牌JD-BP37系列高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無速度矢量控制技術、功率單元串聯(lián)多電平技術,屬高-高電壓源型變頻器,其諧波指標遠小于IEE519-1992的諧波國家標準,輸入功率因數(shù)高,輸出波形質量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數(shù)補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,可以使用普通的異步電機。2007年,高壓變頻器被評為中國名牌產(chǎn)品。具體來說,風光高壓變頻器除具有一般普通變頻器的性能外,還具有以下突出特點:
(1)采用高速DSP作為中央處理器,運算速度更快,控制更精準。
(2)飛車啟動功能。能夠識別電機的速度并在電機不停轉的情況下直接起動。
(3)完整的工頻/變頻自動互切技術?,F(xiàn)在的高壓變頻調速系統(tǒng)一般設置工頻旁路切換柜,變頻器發(fā)生故障時能使高壓電機轉至工頻運行,旁路切換有手動旁路和自動旁路切換兩種型式,手動旁路需人工操作,適應于無備用裝置或不重要的運行工況,自動旁路可在變頻器發(fā)生故障后直接自動轉換至工頻運行。新風光公司提供的自動旁路切換柜,不僅可實現(xiàn)變頻故障情況下自動由變頻轉換至工頻運行狀態(tài),還可實現(xiàn)在變頻檢修完畢后由工頻瞬間轉換至變頻運行的功能,整個轉換過程不會對用戶設備的運行造成任何影響。
(4)旋轉中再啟動功能。運行過程中高壓瞬時掉電3s內恢復,高壓變頻器不停機,高壓恢復后變頻自動運行到掉電前的頻率。
(5)線電壓自動均衡技術(星點漂移技術)。變頻器某相有單元故障后,為了使線電壓平衡,傳統(tǒng)的處理方法是將另外兩相的電壓也降至與故障相相同的電壓,而線電壓自動均衡技術通過調整相與相之間的夾角,在相電壓輸出最大且不相等的前提下保證最大的線電壓均衡輸出。
(6)單元直流電壓檢測:實時顯示檢測系統(tǒng)的直流電壓,從而實現(xiàn)輸出電壓的優(yōu)化控制,降低諧波含量,保證輸出電壓的精度,提升系統(tǒng)控制性能,并可使保證運行維護人員實現(xiàn)對功率單元運行狀況的全面把握。
(7)單元內電解電容因采取了公司專利技術,可以將其使用壽命提高1倍。
(8) 散熱結構設計合理,單元串聯(lián)多重化并聯(lián)結構,IGBT承受的電壓較低,可以有較寬的過壓范圍(≥1.15Ue),設備可靠性更高。
(9) 具備突發(fā)相間短路保護功能。如果由于設備原因及其他原因造成輸出短路,此時如果變頻器不具備相間短路保護功能,將會導致重大事故。變頻器在發(fā)生類似問題時能夠立即封鎖變頻器輸出,保護設備不受損害,避免事故的發(fā)生。
(10) 限流功能:當變頻器輸出電流超過設定值,變頻器將自動限制電流輸出,避免變頻器在加減速過程中或因負載突然變化而引起的過流保護,最大限度減少停機次數(shù)。
(11) 故障自復位功能:當變頻器由于負載突變造成單元或是整機過電流保護時,可自動復位,繼續(xù)運行。
4變頻改造控制方案
為了保證煤氣加壓系統(tǒng)的可靠性,變頻器裝置采用自動轉換工頻方式,當變頻器發(fā)生故障,停止運行時,電機可以自動切換到工頻下運行,這樣可以保證煤氣加壓機的供氣要求,提高了整個系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性。
煤氣加壓機變頻系統(tǒng)具有如下特點:為變頻器提供的交流220V控制電源掉電時,由于變頻器的控制電源和主電源沒有相位及同步要求,變頻器可以使用UPS繼續(xù)運行,不會停機;在現(xiàn)場速度給定信號掉線時,變頻器提供報警的同時,可按原轉速繼續(xù)運行,維持機組的工況不變;變頻器配置單元旁路功能,在局部故障時,變頻器可將故障單元旁路,降額繼續(xù)運行,減少突然停機造成的損失,如果變頻器出現(xiàn)3個以上的故障單元,可自動轉工頻運行,可保證生產(chǎn)不受影響。
5變頻控制自動旁路柜
280kW煤氣加壓機選用JD-BP37-315F(315kW)高壓變頻器,250kW煤氣加壓機選用JD-BP37-280F(280kW)高壓變頻器,兩臺煤氣加壓機旁路柜均采用自動轉換工頻方式。
改造后提供的旁路方案如下:
旁路柜在變頻器進、出線端增加了兩個隔離刀閘,以便在變頻器退出而電機運行于旁路時,能安全地進行變頻器的故障處理或維護工作。
自動旁路柜主回路如圖2所示。KM2與KM3實現(xiàn)電氣互鎖,當KM1、KM2閉合,KM3斷開時,電機變頻運行;當KM1、KM2斷開,KM3閉合時,電機工頻運行。另外,KM1閉合時,K1操作手柄被鎖死,不能操作;KM2閉合時,K2操作手柄被鎖死,不能操作。
圖2 自動旁路柜
電機工頻運行時,若需對變頻器進行故障處理或維護,切記在KM1、KM2分閘狀態(tài)下,將隔離刀閘K1和K2斷開。
合閘閉鎖:將變頻器“合閘允許”信號串聯(lián)于KM1、KM2合閘回路。在變頻器故障或不就緒時,真空接觸器KM1、KM2合閘不允許;在KM1、KM2合閘狀態(tài)下,若變頻器出現(xiàn)故障,則“合閘允許”斷開,KM1、KM2跳閘,分斷變頻器高壓輸入電源。
旁路投入:將變頻器“旁路投入”信號并聯(lián)于KM3合閘回路。變頻運行狀態(tài)下,若變頻器出現(xiàn)故障且自動投入允許,或者需要將電機從變頻投入到工頻狀態(tài)運行(按下“工頻投切”按鈕),系統(tǒng)將首先分斷變頻器高壓輸入、輸出開關KM1和KM2,經(jīng)過一定延時后,“旁路投入”閉合,即工頻旁路KM3合閘,電機投入電網(wǎng)工頻運行。
6 調試中注意的問題
原系統(tǒng)改為變頻調速系統(tǒng)以后,有一些問題需要重新設定。如:放散閥的壓力設定,未改造前的原工頻運行,放散閥的壓力為6kPa,也就是當羅茨風機后級的氣壓達到6kPa以上時,才開啟放散閥,排泄出多余的煤氣。由于羅茨風機的工作特點,必須把進風閥門進入的氣體完全打出去,當后級的氣壓接近6kPa時,羅茨風機負荷較重,電機電流已經(jīng)超過額定值較多,因為電動機的過載能力較強,且斷路器的保護電流較大,后級氣壓高時,工頻運行時一般不會跳閘。改造后變頻的過載能力較弱,變頻器的過載能力為1.5倍額定電流60s,這樣就要求后級的放散閥壓力應稍低一些,經(jīng)過與客戶溝通后,建議放散壓力為3~4kPa左右。這樣煤氣加壓系統(tǒng)可以進一步降低消耗。
改造后,高壓變頻器參數(shù)設定,由于是重載啟動,需要低頻時增加轉矩補償,停車時用戶要求自由停車等,設定參數(shù)如表3所示:
表3 高壓變頻器設定參數(shù) |
|||
v/f曲線 |
0(恒轉矩) |
轉矩補償 |
2.0% |
啟動頻率 |
0.5Hz |
停機方式 |
1(自由停車) |
加速時間 |
200s |
減速時間 |
200s |
7 變頻改造后設備運行情況
煤氣加壓機變頻改造后,2011年9月15日,兩套高壓變頻器一次性投入生產(chǎn),至今運行正常。經(jīng)過測試,系統(tǒng)達到了預期的效果。煤氣加壓機變頻改造后,風機電機輸入電流有明顯下降,設備實現(xiàn)了軟起動,改善了煤氣加壓設備的運行工況,極大地減輕了設備起動時對供配電系統(tǒng)的沖擊。改造效果是非常明顯的。
7.1節(jié)能情況
改造前工頻:280kW、250kW煤氣加壓機平均運行電流25A,電網(wǎng)電壓取6.1kV,功率因數(shù)為0.8。平均每小時消耗功率為:
改造后變頻:分別運行兩臺高壓變頻器,記錄運行參數(shù)如表4所示:
表4 高壓變頻器運行參數(shù) |
||
測試參數(shù) |
A煤氣加壓機280 kW |
B煤氣加壓機250 kW |
運行頻率 |
40Hz |
40Hz |
輸入電流 |
12A~14A |
12A~14A |
輸入電壓 |
6.1kV |
6.1kV |
功率因數(shù) |
0.96 |
0.96 |
輸出電流 |
24A~26A |
24A~26A |
輸出電壓 |
5kV |
5kV |
變頻輸入電流取平均數(shù)13A,煤氣加壓機變頻運行消耗功率為:
7.2 間接效益
(1)變頻改造后,實現(xiàn)電機軟啟動,啟動電流小于額定電流值,啟動更平滑。
(2)有效地改善了現(xiàn)場運行環(huán)境,由于電機以及負載轉速下降,大大降低了設備噪聲污染,現(xiàn)場操作人員非常歡迎。
(3)功率因數(shù)提高到0.95以上,減少了線路損耗。
(4)減少了維護工作量和維護費用,延長了設備的使用壽命。
采用變頻技術調速后,設備隨生產(chǎn)工藝變速運行,大大降低了設備負荷率,延長了風機、電機等設備的使用壽命。
(5)變頻器具有多項保護功能,十分完善。
與原來舊系統(tǒng)相比較,變頻器具有過流、短路、過壓、欠壓、缺相、溫升保護等多項保護功能,更精確地保護了電機。
(6)調速范圍寬,調速精度高。
采用變頻拖動風機可以在0~50Hz范圍內任意調節(jié),調節(jié)精度高,調節(jié)頻率波動可保持在0.1~0.01Hz范圍內,便于實現(xiàn)風機系統(tǒng)自動化控制。
8 結束語
經(jīng)過變頻改造后,煤氣加壓機實現(xiàn)軟起軟停,不僅大大降低了工作人員的勞動強度,而且使整個工藝流程更穩(wěn)定,達到了較好的節(jié)能效果。隨著國家對節(jié)能減排工作的越來越重視,企業(yè)通過各種措施降低生產(chǎn)成本,其中變頻技術起到了關鍵作用,取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益,適應了國家建設資源節(jié)約型社會的潮流。
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