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三菱Q系產(chǎn)品在擠壓式涂布機的應(yīng)用

時間:2014-10-23 16:05:07來源:曾少林

導(dǎo)語:?本文主要介紹三菱Q系工控產(chǎn)品在某型號擠壓式涂布機機頭的升級改造,并對原用于烘干箱風機控制的變頻器組建CC-LINK總線網(wǎng)絡(luò)。

摘要:本文主要介紹三菱Q系工控產(chǎn)品在某型號擠壓式涂布機機頭的升級改造,并對原用于烘干箱風機控制的變頻器組建CC-LINK總線網(wǎng)絡(luò)。

關(guān)鍵詞:QCPU、伺服電機、擠壓式、涂布機、鋰電池、變頻器、CC-LINK

引言:鋰離子電池因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優(yōu)點,已廣泛應(yīng)用于軍事和民用小型電器中,如移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相機等。大容量鋰離子電池已在電動汽車中試用,鋰離子電池隨之進入了大規(guī)模的生產(chǎn)實用階段。然而涂布是鋰離子電池正極制作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),好的正極材料對電池容量等性能有直接影響。

所謂涂布就是指糊狀聚合物、熔融態(tài)聚合物或聚合物溶液涂布于薄膜上制得復(fù)合膜的方法,對于鋰離子電池而言,涂布基片(薄膜)是金屬箔,一般為銅箔或者鋁箔。采用的技術(shù)就有擠壓涂布技術(shù),它是一種相對比較先進的工藝,適用于粘度較高的流體涂布,而且形成的涂層的精度也相對比較高。整個過程就是從基片放入涂布機(稱為放卷)到涂布后的基片從涂布機中出來(稱為放卷)的若干連續(xù)工序。其整個流程為:放卷→接片→拉片→張力控制→自動糾偏→涂布→干燥→張力控制→自動糾偏→收卷,如下圖1所示:

圖1涂布機涂布流程

此論文應(yīng)用背景就是對客戶的某一量產(chǎn)型號的擠壓式涂布機進行升級和改造。

下圖2為升級改造前涂布機結(jié)構(gòu)示意圖。

主要分兩部分進行說明:

1)、機頭升級改造(性能升級與控制優(yōu)化);

2)、變頻器網(wǎng)絡(luò)化(基于CC-LINK總線)改造;

圖2升級改造前涂布機結(jié)構(gòu)示意圖

1、機頭升級改造

1.1、原先機頭配置

涂布機的最重要的性能指標就是涂布精度,為了提高涂布精度,那么必須快速控制背輥與涂布輥間的間隙,實現(xiàn)快速跟蹤,達到最佳間隙控制,這樣才能減少涂布振動,提高涂布精度。涂布厚度的調(diào)節(jié)方式有兩種可供選擇:1)、調(diào)整刮刀間隙的機械調(diào)節(jié);2)、改變涂布輥與背輥速比的電氣調(diào)節(jié)。圖3為機頭背輥與刮刀實物圖。

圖3背輥與刮刀實物圖

原先涂布機的機頭主要配置是:使用2臺FX3UPLC,2個高速輸出適配器,共同構(gòu)成對8軸J3伺服的控制系統(tǒng)。部分配置清單如下圖4所示(注:圖中所示FX3U-32MT為機尾控制用的PLC)。

圖4升級改造前主要配置清單

存在的問題:針對J3伺服電機由于采用高速輸出脈沖對其進行控制,存在接線多、走線復(fù)雜,對于現(xiàn)場接線人員的水平有很高要求,其技能水平的高低決定不同批次的產(chǎn)品的品質(zhì);對于電氣編程調(diào)試人員來說,由于采用了兩臺獨立的PLC控制系統(tǒng),增加了程序編寫的復(fù)雜性,對于后期的調(diào)試工作也帶來不利。同時PLC控制系統(tǒng)的離散性,對于信息的整合很不便利,之前的解決方案是用兩臺HMI分別對應(yīng)一臺PLC,一直存在的問題是通信線纜長度(RS232通信方式)與穩(wěn)定性。

1.2、升級改造后配置

Q系選型方法為:控制系統(tǒng)由原先的FX3UPLC升級到Q系PLC,根據(jù)與FX3U所實現(xiàn)的功能一一對比,然后對應(yīng)選擇Q系相關(guān)產(chǎn)品,最終確定配置型號。

QCPU選用通用型Q03UDECPU,提高運算處理能力,減小循環(huán)掃描周期。J3系列伺服電機用同功率的J4系列伺服電機替代,定位模塊選用QD77MS16。由于采用光纖通信方式,摒棄了原先所用的脈沖控制方式,減輕了人員工作壓力,節(jié)省接線,降低線路故障,提高工作效率,進一步提高伺服系統(tǒng)的抗干擾能力。同時,配置一個CC-LINK模塊將原先采用“外控”方式的變頻器連接到CC-LINK總線網(wǎng)絡(luò),只要每個變頻器配置一個FR-A7NC配件,這樣就與QCPU系統(tǒng)整合到一起進行集中監(jiān)控,既方便了現(xiàn)場人員進行監(jiān)控,也進一步提升了整機的自動化程度,提高了產(chǎn)品價值。

圖5為升級改造后結(jié)構(gòu)示意圖,圖6為整機設(shè)備的Q系配置清單。

圖5升級改造后涂布機結(jié)構(gòu)示意圖

圖6選定Q系配置清單

1.3、機頭相關(guān)功能調(diào)試

此節(jié)根據(jù)對控制刮刀、涂布輥和背輥的伺服電機控制要求的不同來進行功能編程與調(diào)試。

1.4、刮刀伺服的梯形圖編寫與調(diào)試

根據(jù)工藝要求刮刀要實現(xiàn)的伺服動作有:回零,寸動,定位。

編程如下(注意各軸緩沖區(qū)的地址,不能與QD77MS4相混淆):

圖7I/O地址分配

i.打開編程軟件GXWORKS,新建工程,分配好各模塊地址,如上圖7所示:

ii.添加各智能模塊,完成后如圖7所示:

圖8添加智能模塊

iii.配置調(diào)刀伺服的參數(shù):雙擊“0000:QD77MS16”,再次雙擊“SimpleMotionModuleSetting”,在打開的“簡易運動控制器設(shè)置工具”進行模塊相關(guān)參數(shù)與伺服參數(shù)的設(shè)定,設(shè)置完成后保存。如下圖9圖10所示:

圖9模塊參數(shù)設(shè)定

圖10伺服參數(shù)設(shè)定

iv.調(diào)刀伺服的相關(guān)定位數(shù)據(jù)通過梯形圖進行設(shè)定,程度如下所示:

左調(diào)刀回零梯形圖程序如下所示:

圖11左調(diào)刀回零梯形圖程序

左調(diào)刀寸動梯形圖程序如下:

圖12左調(diào)刀回零梯形圖程序

左調(diào)刀定位梯形圖程序如下:

圖13左調(diào)刀定位梯形圖程序

v.調(diào)試:將梯形圖與所有參數(shù)下載,準備好后進行調(diào)刀伺服的調(diào)試。

主要調(diào)試步驟為:

1)全部程序和參數(shù)下載后,斷電重啟,查看QCPU與QD77MS16ERR燈是否閃爍,如有錯誤發(fā)生,通過GXWORKS2的在線監(jiān)控查看錯誤,并按照提示解決問題。

2)通過“簡易運動控制器設(shè)置工具”的定位測試功能,檢測伺服電機是否正常運行,接線是否正確。

圖14伺服定位測試

3)經(jīng)過步驟1)、2)后,進行梯形圖程序的測試:對左調(diào)刀伺服動作的確認,如若不符,一,確認的相關(guān)數(shù)值是否賦值到相關(guān)的緩沖區(qū);二,確認參數(shù)Pr.3“每轉(zhuǎn)移動量”與相關(guān)賦值是否對應(yīng)。

圖15參數(shù)Pr.3”每轉(zhuǎn)移動量”

1.5、涂布輥伺服與背輥伺服的梯形圖編寫與調(diào)試

涂布輥伺服與背輥伺服只要進行速度控制,所以相對來說梯形圖程序是比較簡單的。如下圖16所示。

涂布輥與背輥伺服調(diào)試過程與調(diào)刀伺服相同,不再重復(fù)描述。

圖16涂布輥與背輥的梯形圖程序

2.0、組建變頻器CC-LINK網(wǎng)絡(luò)

烘干箱溫區(qū)分十段,用于干燥涂布后的電極片,共計使用了8臺FR-F740-1.5K-CHT變頻器,在為每臺變頻器添置一個FR-A7NC配件后,就可連入CC-LINK總線網(wǎng)絡(luò)。與之前相比,具有的優(yōu)勢有:接線便利,設(shè)置簡單,程序開發(fā)量少,集中控制,便于人員進行調(diào)試。下圖17為CC-LINK網(wǎng)絡(luò)的組態(tài)(下圖包括了兩臺GT1675-VNBD連入CC-LINK網(wǎng)絡(luò))。

圖17變頻器CC-LINK網(wǎng)絡(luò)組態(tài)

3.0總結(jié)

經(jīng)過半個多月的程序調(diào)試和整機運行,廠家人員反饋的使用感受是:

1)PLC的處理速度快,響應(yīng)及時,對涂布根據(jù)精度更高;

2)J4系列伺服定位精度高,因此對于刮刀間隙、背輥與涂布輥間隙的調(diào)整精度更加精準;

3)各輥伺服電機運行穩(wěn)定,供漿壓力的大小是影響涂布厚度的重要因素。所以供漿伺服的速度平穩(wěn)是涂布厚度的保證;

4)將原先獨立的兩臺PLC控制集成于一臺QCPU,同時利用QJ61BT11N模塊將之前的觸摸屏與變頻器連入CC-LINK總線網(wǎng)絡(luò)進行管理與監(jiān)控,減輕了工作量,提高了工作效率,減少故障,降低售后維護成本;

5)大大提高了衡量一臺涂布機價值的重要技術(shù)參數(shù)——涂布精度,本涂布機單面涂布精度為:≦±1μm(升級前為≦±3μm),圖18是升級改造前后技術(shù)參數(shù)的對比,圖19為某廠家的同型號擠壓式涂布機的技術(shù)參數(shù)(對比數(shù)據(jù)摘自廠家的產(chǎn)品說明書與網(wǎng)頁截圖)。

              原技術(shù)參數(shù)                                                 現(xiàn)技術(shù)參數(shù)

圖18前后技術(shù)參數(shù)對比

圖19某廠家擠壓式涂布機技術(shù)參數(shù)

總之,對于涂布機機頭的升級改造達到了提高設(shè)備技術(shù)指標和生產(chǎn)效率、整合離散控制、增加自動化程度、提升設(shè)備品質(zhì),降低售后維護成本的目的。同時,對于客戶來說,設(shè)備全部采用三菱工控產(chǎn)品,在品牌上得到提升,性能得到加強,提高了市場競爭力。

參考文獻

(1)J4-B技術(shù)資料手冊

(2)QD77MS用戶手冊(位置控制)

(3)FR-F700變頻器使用手冊(應(yīng)用篇)

(4)FR-A7NC使用手冊

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