時間:2018-01-29 10:47:34來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
1系統(tǒng)介紹
炭素成型生產(chǎn)是炭素配料、混捏后的又一生產(chǎn)重要環(huán)節(jié)。成型就是將混捏好的糊料用加壓設(shè)備壓制成所需要的形狀和尺寸以及具有較高密度的半成品(生坯)。我公司炭素廠使用振動成型方法,主要生產(chǎn)煉鋁用預(yù)焙陽極和高爐用的炭塊等。
振動成型主要設(shè)備有振動臺、模具和重錘,將盛裝熱糊料的模具放在振動臺上,然后把重錘壓在糊料表面上開動振動臺,使糊料受到振幅小而頻率高的強迫振動,在強烈的振動下糊料顆粒間的及糊料與模具壁間的摩擦力減小,顆粒移動并合理分布,得到具有規(guī)定形狀的高密度的產(chǎn)品。壓好的半成品經(jīng)冷卻、檢查后堆放。
我公司炭素廠原使用的振動成型機是人工手動調(diào)節(jié),炭塊的重量、高度波動范圍大,對產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量有較大的影響。為此必須根據(jù)人工操作積累的經(jīng)驗設(shè)計一種具有較高智能、高可靠度的自動控制系統(tǒng),來提高炭素振動成型生產(chǎn)的產(chǎn)能和合格率,延長電氣設(shè)備的運轉(zhuǎn)周期,縮短故障檢修時間,降低生產(chǎn)成本和崗位操作工的勞動強度。
2系統(tǒng)組成
PLC是采用微處理器技術(shù)的新型工業(yè)控制裝置,是一種使用可編程序存儲器來存儲設(shè)備所需專用程序的電氣設(shè)備。它具有將邏輯運算順序操作,限時,計時以及算術(shù)運算,數(shù)據(jù)通訊等功能,通過數(shù)字量或模擬量的輸入/輸出模板去控制各種設(shè)備或過程。其硬件結(jié)構(gòu)如圖1所示。
它采用了大規(guī)模的集成電路,故特別適應(yīng)于高溫、潮濕、電磁干擾、機械振動大的比較惡劣的工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境。輸入/輸出接口組件的模塊化,系統(tǒng)設(shè)計時根據(jù)被控對象的要求,選擇必要的功能模塊組成控制系統(tǒng),大大提高了工程效率和系統(tǒng)的可靠性。
在該控制系統(tǒng)中選用日本三菱公司的PLCMITSUBISHIA1S小型系列作為下位機。它具有成本低、功能強的特點。上位機選擇惠普PIII微機,配以美國IntellutionFIX軟件,ORMON公司的繼電器、行程開關(guān),德國威德米勒隔離器、變送器,安川變頻器等組成自動控制系統(tǒng)。系統(tǒng)總貌圖如圖2所示。
3系統(tǒng)功能
3.1該系統(tǒng)的上位機系統(tǒng)功能如下:
1.實時反映工藝流程,形象再現(xiàn)生產(chǎn)過程
2.圖表顯示生產(chǎn)數(shù)據(jù),方便操作工了解生產(chǎn)狀況;
3.及時產(chǎn)生報警信息并予以打印,幫助操作工查找分析故障原因;
4.以曲線形式在線生產(chǎn)數(shù)據(jù),方便查找歷史數(shù)據(jù),分析生產(chǎn)趨勢;
5.以報表打印形式反映生產(chǎn)狀況;
6.幫助操作工實現(xiàn)電機連鎖開、停,并反映電機啟動停車的有關(guān)信息;
7.給定控制工藝參數(shù)。
3.2該系統(tǒng)的下位機功能如下:
1.數(shù)據(jù)采集:通過PLCAlS68AD轉(zhuǎn)換模板對冷卻水溫度、糊料溫度、糊料計量稱、油箱油溫、油箱油壓、炭塊高度、變頻器電流進行模擬采集,并轉(zhuǎn)換成FIX認可的數(shù)據(jù)格式2.電機連鎖控制,以簡單易行的PLC取代以往繁瑣復(fù)雜、故障率高的電氣連鎖控制,并實現(xiàn)操作工遠程開、停電機的功能。主要I/0點安排如下:
I/ONameCommentRemark
X80CAR-EAST稱量車回到位
X81CAR-WEST稱量車送料到位
X82CAR-CLOSED稱量車門閉到位
X83CLAMP-LCLOSED左模夾緊到位
X84CLAMP-R.CLOSED右模夾緊到位
X85CLAMP-L.OPENED左模夾放松到位
X86CLMP.R.OPENED右模夾放松到位
X87HAMMER-HIGH重錘上升到位
X88HAMMER-LOW重錘下降到位
X89MOLD-HIGH模具上升到位
X8AMOLD-LOW模具下降到位
X8BPUSH-OUT推進器推出到位
X8CPUSH-IN推進器返回到位
X8DSAFE-L.OPENED左安全爪開到位
X8ESAFE-R.OPENED右安全爪開到位
X90SAFE-L.CLOSED左安全爪閉到位
X91SAFE-R.CLOSED右安全爪閉到位
X92CLASP-OPENED抱閘開到位
X93CLASP-CLOSED抱閘閉到位
X94PUSH-ENABLE后輔機允許推出
X95CAR-OVERLOAD稱量車電機過載
X96QUIVER-OVERLOAD振動電機過載
X97BP.RUNNING變頻運行
X98BP.ALARM變頻報警
X99SYS.AUTO系統(tǒng)手自動切換
X9AOIL-LOW低油壓
X9BBP.GIVE-M點動補料
X9CGIVE-SAFE布料安全
YA1CLAMP-CLOSE模具加緊
YAlCLAMP-OPEN模具放松
YA2HAMMER-DOWN重錘下降
YA3HAMMER-UP重錘上升
YA4MOLD-UP模具上升
YA5MOLD-DOWN模具下降
YA6PUSH-GO推進器推出
YA7OIL-GUSH噴油
YA8DOOR-OPEN開車門
YA9BP.FWD變頻下料
YAABP.RESET變頻復(fù)位
YB0CAR-GO程量車送料
YBlCAR-BACK程量車返回
YB2QUIVER-START振動開始
YB3CLASP-OPEN開抱閘
YB6TRANS.RUN板式機運行
3.3通過變頻器控制圓盤螺旋下料機的電機轉(zhuǎn)速來控制炭塊的重量。
三菱A2ASCPFSI系列I/0點數(shù)量能達到1024點,程序語言使用梯形圖或指令字語言,程序容量可達到64K步,并具有自診斷功能。
4控制過程的實現(xiàn)
控制過程有4個操作程序:1、下料;2、裝料;3、振動擠壓、脫模;4、炭塊推出、冷卻輸送。貫穿于振動成型過程中的主要問題是正確掌握溫度、壓力、振動頻率、振動時間、推出速度。
4.1下料
經(jīng)過混捏好的糊料,一般溫度在130℃-140℃左右,從圓盤螺旋下料機頂部加料口加入,經(jīng)分料器的上部錐體分布在圓盤上。在下料前,首先檢查判斷糊料斗稱量車是否在圓盤螺旋下料機的下方等待接料,然后控制變頻器輸出驅(qū)動圓盤螺旋下料機電機的螺旋轉(zhuǎn)速,對糊料斗稱量車下料,下料過程由快到慢以滿足炭塊的重量。糊料斗車連同行走鐵軌裝有TOLEDO衡器公司生產(chǎn)的稱重裝置用于計量炭塊的重量。炭塊的重量可根據(jù)產(chǎn)品的類型、要求由上位機給定。
4.2裝料
裝料前PLC首先檢查判斷模具到位、模具安全爪夾緊到位、重錘上升到位、重錘安全爪夾緊到位等信號,然后打開糊料斗稱量車的抱閘驅(qū)動小車送料,行走到模具口上方時停止行走關(guān)抱閘,然后糊料斗稱量車底開門把稱好的糊料放入模具中。
4.3振動擠壓、脫模
1、振動擠壓:此時PLC檢查判斷糊料斗稱量車存在返回到位信號,然后重錘安全爪松開并到位,重錘下降并到位,開始驅(qū)動2臺振動電機帶動偏心振子轉(zhuǎn)動,不平衡質(zhì)量回轉(zhuǎn)引起慣性力迫使振動臺振動。又由于2個振動器轉(zhuǎn)動方向相反、同步,使它們的慣性合力水平方向為零,只有在垂直方向產(chǎn)生激動力。振動臺上的模具和裝在模具內(nèi)的糊料都處于強烈的振動狀態(tài)。雖然振幅不大(一般在1~2mm),但振動頻率很高(40~50HZ),它們的運動速度很快,振動周期在0.02秒左右,將產(chǎn)生大的加速度,這個加速度大大超過重力加速度,是它的幾十倍至幾百倍,因此糊料顆粒質(zhì)量大小不同,獲得的慣性力也不同,顆粒界面間產(chǎn)生應(yīng)力,而這個應(yīng)力超過糊料的內(nèi)聚力,便產(chǎn)生相對位移。同時,在強烈的振動下,糊料顆粒間的內(nèi)摩擦力及糊料與模具壁之間的外摩擦力也急劇下降,糊料便具有重液體的液體性質(zhì),跳躍著的糊料迅速充填到模具的各個角落,較小的顆粒充填到大顆粒間的空隙中去,從而得到具有規(guī)定形狀的高密度程度的產(chǎn)品。
2、振動時間:是從重錘落到糊料面到完成振動所需的時間。振動時間短,則糊料密度低,既孔隙度大。鋁電解用預(yù)熔陽極炭塊振動時間為1~2分鐘。振動時間可根據(jù)產(chǎn)品在現(xiàn)場整定。
3、脫模:輸出信號驅(qū)動重錘上升并到位,重錘安全爪夾緊并到位;模具安全爪松開并到位,驅(qū)動模具上升且到位。
4.4炭塊推出、冷卻輸送
1、炭塊推出:驅(qū)動推出器從振動臺推出炭塊,諭瞥齬討卸圓返母叨冉屑觳狻2飧咭茄∮夢靼彩適⒉饈隕璞腹鏡募す獠飧咭潛恚美床饈圓返鬧柿俊?
2、冷卻輸送:被推出的產(chǎn)品馬上在涼水中冷卻,防止產(chǎn)品冷卻的彎曲和變形。冷卻時間應(yīng)根據(jù)季節(jié)、產(chǎn)品直徑大小、冷卻水的溫度TE103,現(xiàn)場整定。冷卻完成后,驅(qū)動板式輸送機輸送炭塊到炭塊堆場,檢查合格后堆放。
5、結(jié)束語
本系統(tǒng)已投入運行,軟件設(shè)計完善,功能齊全,運行效果穩(wěn)定可靠,性能良好。自動控制的實現(xiàn),大大降低了操作工的工作強度,提高了工作效率,達到了節(jié)能降耗的目的。該系統(tǒng)是PLC在實際生產(chǎn)中的成功應(yīng)用,可為業(yè)內(nèi)同行借鑒。
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