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PLC控制系統(tǒng)在電廠廢水處理中的應用

時間:2018-03-08 10:33:53來源:網(wǎng)絡轉載

導語:?我們設計了plc自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了污水處理過程的自動控制,工藝過程的操作和工藝參數(shù)顯示均通過觸摸屏實現(xiàn),工作人員通過觸摸屏設置好必要的參數(shù)后,只需監(jiān)控處理過程,進行一些必要的干預。

1引言

公司工程技術人員針對電廠生產(chǎn)廢水處理的特點和工程實例,經(jīng)過數(shù)百次的反復試驗研究,成功研制一種新型、高效、低運行成本的處理工藝,并將該工藝應用于佛山市光明發(fā)電廠有限公司的污水處理中。經(jīng)過一年多的調(diào)試運轉,經(jīng)檢測,該工藝的各項指標均達到了國家污水綜合排放標準gb8978-1996中的一級排放標準。

由于污水處理的環(huán)境惡劣且一些工藝參數(shù)要求嚴格,在人工操作時,會因操作人員的錯誤判斷而影響處理效果,甚至造成不可挽回的損失。因此在該工程中,我們設計了plc自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)了污水處理過程的自動控制,工藝過程的操作和工藝參數(shù)顯示均通過觸摸屏實現(xiàn),工作人員通過觸摸屏設置好必要的參數(shù)后,只需監(jiān)控處理過程,進行一些必要的干預。

2污水處理工藝流程簡介

電廠含油廢水是由離心分離機脫水及維修設備時產(chǎn)生,廢水的酸堿度變化大,水質(zhì)的含油量變化大,乳化程度高,一般的處理系統(tǒng)受各種因素影響比較大(水量、含油量、酸堿度),造成各項排放指標超標(電廠廢水排放標準cod≤100ppm.ss≤70ppm,含油率≤5ppm)。以下介紹一種新型的處理工藝,其流程如圖1所示。

廢水的處理過程:前級采用旋流分離器對含油廢水進行預處理,它利用兩種不相溶液體的比重差,在壓差的條件下,產(chǎn)生高速旋轉,使得密度高的水拋出,密度小的油溢出,實現(xiàn)油水的高效分離,它相對于自然重力沉降平流隔油高效得多,離心分離后能有效地除去大部分的浮重油,降低次級負荷(降低加藥量),次級采用豎流沉淀池進行破乳、絮凝沉淀,在豎流沉淀加藥池的混凝方式是加藥方向與被處理的廢水相對流,保證充分、快速混凝。為配合發(fā)揮藥物的最佳功效,采用特殊的控制方式響應系統(tǒng)各種因素的變化,通過絮凝沉淀完成對石油及ss的有效處理,后級采用氧化-過濾器對cod進行有效降解。系統(tǒng)的cod主要由維修分廠的廢水產(chǎn)生,成分主要為芳烴族類,氧化—過濾器通過撞擊流的方式,利用氣水高速相撞,改變芳烴族類的理化特性,從而降解系統(tǒng)的cod。廢水經(jīng)過以上工藝處理后環(huán)保考核的主要三項指標cod、ss、含油率達到了國家一級排放標準(cod≤100ppm.ss≤70ppm,含油率≤5ppm)。

3plc控制系統(tǒng)結構

3.1硬件結構

自控系統(tǒng)分為兩級:上位監(jiān)視級和下位控制級,如圖2所示。監(jiān)視級由一臺日本hakko公司的v606i型觸摸屏和一臺打印機組成,實現(xiàn)現(xiàn)場工作狀態(tài)的同步監(jiān)視,并可隨時打印現(xiàn)場的運行數(shù)據(jù)??刂萍売梢慌_s7-200cpu224型可編程邏輯控制器(plc)及一個模擬量采集模塊em235、一個i/o擴展模塊em223和觸摸屏組成。其中,plc用于流量采集、1#、3#計量泵的輸出信號處理和反洗水泵、攪拌泵、空壓機、抽水泵的控制;em235用于ph計的信號輸入和2#計量泵的輸出信號處理;em223用于水位信號采集和漩流分離器、撞擊流裝置的控制;觸摸屏除了提供監(jiān)視功能,也具有控制功能,可通過它設定參數(shù)及實現(xiàn)對每個系統(tǒng)設備的單獨控制。觸摸屏和plc之間通過rs-442/485轉換線通信。

3.2軟件構成

s7-200型plc的組態(tài)編程采用step7軟件,該軟件基于win32或以上版本,具有在pc上對s7-200控制系統(tǒng)進行常規(guī)配置、程序編輯、編譯及反編譯、監(jiān)控和在線命令等功能。v606i型觸摸屏的編程采用v-sft軟件設計,這是hakko公司v6系列觸摸屏用戶畫面的專用軟件。它運行于windows95/98/nt操作系統(tǒng),僅需指定plc的型號,當向v6下載畫面數(shù)據(jù)時,對應的plc通訊程序就會自動下載到v6中,因此兩者之間的兼容不存在任何問題。

4plc控制系統(tǒng)的功能

為提高處理效率,減輕工人的勞動強度,保證設備正常運行,plc控制系統(tǒng)具有生產(chǎn)過程自動控制、在線監(jiān)視、故障顯示報警、生成報表等基本功能。

4.1生產(chǎn)過程自動控制

本控制系統(tǒng)的檢測儀表為多種類、在線連續(xù)檢測,其中包括液位、流量、ph值的測量和控制。ph計測量的4~20ma信號和流量計的脈沖信號輸入plc,經(jīng)程序運算處理后傳輸至觸摸屏監(jiān)視和打印,并通過程序里的公式運算,分別輸出高速脈沖和4~20ma信號至兩個計量泵,進行污水的絮凝劑pac(聚合氯化鋁)和pam(聚丙稀酰胺)的自動調(diào)節(jié)。檢測儀表的控制信號(液位上下限)送至plc參與系統(tǒng)的邏輯控制。主要控制回路介紹如下:

含油廢水一般是中性的,ph值在6~8之間,但當維修車間清洗時,廢水將帶有堿性,如果ph值超過9,將會對廢水的絮凝效果產(chǎn)生影響,所以要加酸中和,將污水的ph值調(diào)節(jié)至6.5~7.5。另外,pac和pam的加入也必須按一定的順序和比例,才能達到好的絮凝效果。

綜上所述,影響污水處理效果的主要調(diào)節(jié)回路有污水加酸中ph值的控制和pac、pam加入量的控制,現(xiàn)分別加以詳細說明。

(1)污水的ph值調(diào)節(jié)

我們選用了一臺臺灣jenco公司生產(chǎn)的3675型工業(yè)式酸度/氧化還原測試儀對ph進行控制。這種控制器除實現(xiàn)ph值檢測外,還具備兩組開關控制輸出(上下限報警)和ph值訊號輸出(4~20ma)。我們可通過控制器設定ph值的上下限,將兩組開關控制信號輸出至plc,通過程序運算,輸出信號,控制3#計量泵的開停。另外,也可以通過觸摸屏上設計的按鈕,直接控制3#計量泵,實現(xiàn)ph值的手動調(diào)節(jié)。ph值訊號(4~20ma)輸出至plc,經(jīng)程序換算為數(shù)值在觸摸屏上顯示。

(2)pac、pam加入量的控制

由于選用的是日本tacmina公司的pzi4型計量泵,它可以接收模擬量或脈沖量信號控制,因此,我們首先將渦輪流量計的脈沖信號輸入plc,通過程序內(nèi)高速計數(shù)器計算脈沖數(shù)和公式換算,得出pac、pam的加藥量,再通過程序進行數(shù)模轉換,由plc和擴展模塊分別輸出脈沖信號和模擬量信號來控制1#、2#計量泵,使pac、pam可以隨著流量的連續(xù)變化而變化,從而使污水處理效果穩(wěn)定、高效。另外,通過觸摸屏可以設定相關參數(shù),或通過界面上內(nèi)置的高值、中值、低值三個按鈕方便快捷地改變參數(shù),還可以在觸摸屏上直接輸入加藥量,對系統(tǒng)進行調(diào)控,實現(xiàn)加藥量的手動調(diào)節(jié)。加藥量經(jīng)程序換算為數(shù)值在觸摸屏上顯示。

4.2在線監(jiān)視、報警功能

對系統(tǒng)運行參數(shù)、水位狀態(tài)、設備狀態(tài)、各種越限報警信號,進行實時監(jiān)測、處理、記錄和顯示。

(1)工藝圖的切換

plc和觸摸屏的程序開發(fā)時,在觸摸屏的屏幕上可以顯示動態(tài)的工藝流程圖和8個子界面,在這些界面上可以顯示現(xiàn)場設備的運行狀況、儀表檢測數(shù)據(jù),以及某些工藝參數(shù)的變化趨勢、歷史記錄。操作人員可以直接在觸摸屏上了解處理系統(tǒng)的運行狀態(tài),并且可以隨時切換每個界面,調(diào)整工藝參數(shù)和對自控系統(tǒng)進行干預。

(2)工作流程的自動監(jiān)控

現(xiàn)場操作人員可在觸摸屏上設置各項參數(shù),操作水泵、設備,實現(xiàn)流程的監(jiān)視、選擇流程的啟動和停止。另外,觸摸屏程序組態(tài)了扇形圖和柱狀圖顯示流量和ph值數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)記錄在歷史趨勢圖中,以更直觀地觀測生產(chǎn)數(shù)據(jù)和分析運行過程。

(3)越限報警

控制系統(tǒng)對生產(chǎn)中出現(xiàn)的負載故障和控制參數(shù)越限(如ph值超過上限)有聲光報警功能,以引起操作人員注意,及時采取措施排除故障,從而使生產(chǎn)恢復正常。

4.3報表功能

為將污水處理情況記錄下來,可根據(jù)需要由操作人員通過觸摸屏的打印輸出功能,將里面的一些重要檢測數(shù)據(jù)和歷史趨勢圖打印出來。

5結束語

從近一年的運行情況來看,該控制系統(tǒng)完全滿足電廠污水處理工藝的要求,提高了處理效率,降低了工人的勞動強度和運行成本,體現(xiàn)了污水處理站的現(xiàn)代化水平,具有和工藝成套應用及推廣的價值。

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