時(shí)間:2018-12-26 16:20:14來源:電力知網(wǎng)
一、機(jī)組概況
某電廠1號(hào)機(jī)組為660MW超超臨界機(jī)組,DCS系統(tǒng)為艾默生OVATION3.0.4版本。16號(hào)控制器配置有一套遠(yuǎn)程控制站,由16號(hào)控制器下MAUA卡通過光纖連接至遠(yuǎn)程站的REMOTENODE卡做為遠(yuǎn)程站與16號(hào)控制器的通訊連接;66號(hào)控制器下MAUB卡通過光纖連接至遠(yuǎn)程站的REMOTENODE卡做為遠(yuǎn)程站與66號(hào)控制器的通訊連接。16號(hào)和66號(hào)控制器互為冗余,為一對(duì)控制器。MAUA卡與B卡之間無直接物理連接,兩者之間的切換通過控制器切換實(shí)現(xiàn)。
該遠(yuǎn)程站主要控制1A、1B循環(huán)水泵出口電動(dòng)蝶閥指令及狀態(tài)反饋。1A、1B循環(huán)水泵啟停指令及反饋在汽機(jī)電子間通過DROP16/66通過硬接線直接至就地進(jìn)行控制。
圖1遠(yuǎn)程N(yùn)ODE卡與MAU卡連接示意圖
二、事故前工況
異常工況發(fā)生前,1號(hào)機(jī)組處于CCS方式運(yùn)行方式,機(jī)組負(fù)荷576MW,主汽溫592℃,總?cè)剂狭?47t/h,給水流量1715t/h,凝汽器A真空為-90.7KPa,凝汽器B真空為-92.2KPa。1A、1B循環(huán)水泵運(yùn)行(2A、3A、3B、4B循環(huán)水泵運(yùn)行狀態(tài),2B循環(huán)水泵為檢修狀態(tài);4A循環(huán)水泵為備用狀態(tài)),其中1號(hào)至4號(hào)機(jī)組相鄰循環(huán)水母管各通過兩只聯(lián)絡(luò)門連接,且均處于全開狀態(tài)。
三、事件經(jīng)過
09:05:53,1號(hào)機(jī)組DCS系統(tǒng)循環(huán)水遠(yuǎn)程站畫面所有模擬量信號(hào)顯示異常(調(diào)閱歷史記錄檢查發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)程站AI信號(hào)壞質(zhì)量、DI信號(hào)出現(xiàn)翻轉(zhuǎn),原有的“0”信號(hào)均翻轉(zhuǎn)為“1”信號(hào),“1”信號(hào)保持不變,RTD信號(hào)好質(zhì)量但數(shù)值錯(cuò)誤),1A、1B循環(huán)水出口液控蝶閥關(guān)信號(hào)誤發(fā)。
09:06:08,1A、1B循環(huán)水泵停運(yùn)。凝汽器A、B真空開始下降,凝汽器A、B進(jìn)口壓力由0.079MPa快速降低,09:06:25,該壓力降低至0.008MPa,機(jī)組凝汽器真空持續(xù)下降。
由于1號(hào)機(jī)循環(huán)水泵入口地勢較低,且循環(huán)水聯(lián)絡(luò)管接口靠近1號(hào)機(jī)組循環(huán)水泵出口,1號(hào)機(jī)兩臺(tái)環(huán)水泵跳閘后,對(duì)應(yīng)出口液控碟閥在開啟狀態(tài),母管循環(huán)水通過1號(hào)機(jī)組液控蝶閥倒流,導(dǎo)致1-4號(hào)機(jī)均受影響(1號(hào)機(jī)凝汽器入口循環(huán)水壓力由0.07mpa降到0,相鄰的2號(hào)機(jī)組凝汽器入口循環(huán)水壓力由0.07降低至0.03MPa,最遠(yuǎn)端的4號(hào)機(jī)循環(huán)水母管壓力降低0.04MPa)。09:06:14,4A循環(huán)水泵運(yùn)行人員手動(dòng)啟動(dòng)。
09:06:58,運(yùn)行人員先后兩次手動(dòng)降低1號(hào)機(jī)組負(fù)荷指令,由578MW降低至540MW。09:08:22,退出協(xié)調(diào)方式,09:08:22停B磨煤,燃料降低至205t/h。
09:09:43,凝汽器A真空壓力開關(guān)63-1/LV1-1、63-4/LV1-1動(dòng)作,滿足真空低保護(hù)條件(定值-73.3Kpa),觸發(fā)凝汽器真空低主保護(hù)動(dòng)作,汽機(jī)ETS動(dòng)作,鍋爐MFT,發(fā)電機(jī)出口開關(guān)聯(lián)跳。9時(shí)59分大機(jī)轉(zhuǎn)速到0,投入盤車。13時(shí)42分鍋爐重新點(diǎn)火,19:06并網(wǎng)。
四、現(xiàn)場檢查及處理情況
1、機(jī)組跳閘后,熱控人員現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)1號(hào)機(jī)組循環(huán)水DCS系統(tǒng)遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡的主卡”I”燈亮,報(bào)內(nèi)部故障。該機(jī)柜所有分支I/O卡件均報(bào)內(nèi)部故障,故障現(xiàn)象及示意如圖2。
圖2故障現(xiàn)象說明
圖316號(hào)控制站遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡REMOTEI/ONOD“I”燈亮,內(nèi)部故障
2、檢查drop16的遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)的IO信號(hào)異常,所有AI通道點(diǎn)變壞質(zhì)量,所有RTD通道點(diǎn)值變?yōu)?20.45(好質(zhì)量),所有DI通道點(diǎn)值變?yōu)?(好質(zhì)量),遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)的所有IO卡件報(bào)警。1號(hào)機(jī)組1A、1B循環(huán)水泵出口液控蝶閥誤發(fā)全關(guān)信號(hào),15S后保護(hù)停1A、1B循環(huán)水泵,9:09:43,1號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)ETS畫面首出報(bào)“1號(hào)真空低”,機(jī)組跳閘。
3、處理情況
熱控人員聯(lián)系艾默生DCS廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場共同檢查故障原因,系統(tǒng)檢查如下:
3.1調(diào)閱系統(tǒng)日志及控制器故障信息
查看了系統(tǒng)日志,異常信息指向遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)故障。
3.2調(diào)閱歷史記錄
2017-7-229:05:54,控制器drop16的遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)的IO信號(hào)異常,所有IO卡件報(bào)警,所有AI通道點(diǎn)變壞質(zhì)量,所有RTD通道點(diǎn)值為-20.45(好質(zhì)量),所有DO通道點(diǎn)值為0(好質(zhì)量),所有DI通道點(diǎn)值為1(好質(zhì)量)。
3.3控制器及遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡件檢查
3.3.1檢查控制器drop16處于主控狀態(tài),drop66處于備用狀態(tài),所有遠(yuǎn)程IO卡件的I燈亮。從卡件指示燈,可以判斷出與drop16相連的遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)node1的通訊故障。
3.3.2進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)node1的遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡(RNC)故障,即節(jié)點(diǎn)卡小卡光纖連接口Tx無光束發(fā)出。通過對(duì)遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡大卡及小卡作熱插拔處理,重新安裝,遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡“I”燈仍亮,畫面數(shù)據(jù)未恢復(fù)。
3.3.3將遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡(RNC)大卡更換為新備件,遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡“I”燈仍亮,畫面數(shù)據(jù)未恢復(fù)。
3.3.4將遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡(RNC)小卡更換為新備件,遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡“I”燈熄滅,卡件狀態(tài)指示燈顯示正常,畫面數(shù)據(jù)恢復(fù)正常。進(jìn)一步確認(rèn)故障卡件為遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)小卡故障。
3.3.5為防止故障再次發(fā)生,將遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡大小卡均更換為新備件。更換完成后,卡件狀態(tài)指示燈顯示正常,畫面數(shù)據(jù)完全正常。
圖4遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡件(RNC)組合,左側(cè)為小卡,右側(cè)為大卡。
五、原因分析
1、直接原因
RNCA卡故障,同時(shí)因控制器“DisableControllerFailoveronNodeFailure”功能開啟,16號(hào)控制器未能切至66號(hào)控制器,導(dǎo)致循環(huán)水遠(yuǎn)程站全部通訊中斷。該遠(yuǎn)程站主要控制1A、1B循環(huán)水泵出口液控碟閥的開關(guān)指令和開關(guān)反饋。通訊中斷后,循環(huán)水泵出口液控蝶閥關(guān)反饋信號(hào)(DI)翻轉(zhuǎn),開關(guān)量點(diǎn)由“0”變“1”,信號(hào)誤發(fā),誤跳1A、1B循環(huán)水泵導(dǎo)致機(jī)組真空低跳閘(1A、1B循環(huán)水泵跳閘指令由汽機(jī)電子間CTRL16/66控制器通過硬接線直接至就地進(jìn)行控制)。
9時(shí)05分53秒1A、1B循環(huán)水泵跳閘后,因遠(yuǎn)程站全部通訊中斷,故運(yùn)行發(fā)1A、1B循環(huán)水泵出口液控碟閥關(guān)指令(D0)就地液壓機(jī)構(gòu)無動(dòng)作。由于1號(hào)機(jī)循環(huán)水泵入口地勢較低,且循環(huán)水聯(lián)絡(luò)管接口靠近1號(hào)機(jī)組循環(huán)水泵出口,1號(hào)機(jī)兩臺(tái)環(huán)水泵跳閘后,對(duì)應(yīng)出口液控碟閥在開啟狀態(tài),母管循環(huán)水通過1號(hào)機(jī)組液控蝶閥倒流,未能進(jìn)入凝汽器,最終09時(shí)09分50秒凝汽器真空低保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。
2、重要原因
1號(hào)機(jī)組投產(chǎn)后,未對(duì)基建期安裝的遠(yuǎn)程站設(shè)置進(jìn)行排查,控制器一直按廠家設(shè)置進(jìn)行運(yùn)行,未能發(fā)現(xiàn)控制器組態(tài)設(shè)置有誤(控制器“DisableControllerFailoveronNodeFailure”功能開啟,即當(dāng)遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡故障時(shí)不觸發(fā)控制器切換)。
DCS廠家給出遠(yuǎn)程站開關(guān)量信號(hào)發(fā)生翻轉(zhuǎn)的初步可能原因:控制器、I/O接口卡至MAU卡數(shù)據(jù)線、MAU卡、MAU卡至遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡光纖、遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡等故障,以及外部干擾、強(qiáng)電沖擊、工作環(huán)境因素等,都有可能觸發(fā)遠(yuǎn)程IO信號(hào)異常。目前,故障RNC卡已送至廠家檢測,進(jìn)一步確認(rèn)信號(hào)翻轉(zhuǎn)以及RNC卡故障的原因。
六、暴露問題
1、對(duì)DCS卡件劣化分析不足,1號(hào)機(jī)組DCS系統(tǒng)卡件已連續(xù)運(yùn)行8年之久,熱工專業(yè)對(duì)DCS系統(tǒng)卡件老化程度掌握不深入,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控不到位。
2、對(duì)循環(huán)水遠(yuǎn)程站通訊異常中斷的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)不足,未考慮到通訊中斷可能造成的開關(guān)量點(diǎn)狀態(tài)翻轉(zhuǎn)這種極端情況。
3、DCS系統(tǒng)故障報(bào)警功能不完善,出現(xiàn)遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡故障等現(xiàn)象時(shí),缺少監(jiān)視手段。
七、整改措施
1、關(guān)閉“DisableControllerFailoveronNodeFailure”功能,即遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡故障時(shí)觸發(fā)控制器切換,恢復(fù)冗余功能。對(duì)檢查出的1號(hào)機(jī)組drop26/76控制器具有類似的問題進(jìn)行整改。
2、增加控制器故障(如遠(yuǎn)程節(jié)點(diǎn)卡故障等)光字牌報(bào)警。
3、關(guān)于Ovation系統(tǒng)出現(xiàn)的開關(guān)量點(diǎn)翻轉(zhuǎn)這種異常情況,在國內(nèi)極為罕見。督促DCS廠家進(jìn)一步確認(rèn)信號(hào)以及MAU卡件損壞的原因,盡快出具報(bào)告。
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