時(shí)間:2019-01-23 10:07:31來源:網(wǎng)絡(luò)
摘要
在分析影響電機(jī)效率的五大損耗的基礎(chǔ)上,針對(duì)不同損耗的特點(diǎn)提出了不同的解決措施,并通過針對(duì)性的試驗(yàn)驗(yàn)證了各種措施的有效性。綜合比較后指出雙層同心不等匝低諧波繞組在減少損耗的效果、節(jié)約成本及工藝可實(shí)現(xiàn)性等方面具有很大優(yōu)勢(shì),用于高效電機(jī)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)具有很好的推廣前景。
引言
由于電機(jī)系統(tǒng)耗電在世界各國(guó)均占有相當(dāng)大的比重,隨著能源形勢(shì)的日益緊張,世界各國(guó)均開展了電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工作。我國(guó)電機(jī)保有量17億千瓦,消耗社會(huì)用電量的60%~70%,國(guó)家在十二五規(guī)劃中,對(duì)節(jié)能減排目標(biāo)提出了具體要求。
本文對(duì)影響電機(jī)效率的五大損耗進(jìn)行了系統(tǒng)分析,針對(duì)不同損耗的特點(diǎn)提出了具體的措施來提高電機(jī)的效率,并進(jìn)行了相關(guān)的試驗(yàn)研究,總結(jié)出了開發(fā)高效電機(jī)的方法。
1、高效電機(jī)性能分析
1.1減小電機(jī)損耗的措施與方法
(1)減小電機(jī)銅耗的措施
定子側(cè)銅耗與定子電流和繞組的電阻有關(guān),
常用的方法就是增加繞組截面積以減小繞線電
阻,減小電密,這種方法要受到槽滿率等多方面的制衡。所以進(jìn)行高效節(jié)能電機(jī)研制時(shí),部分規(guī)格放大了沖片外徑,目的就是增加槽面積可以放
下更多的銅線。另外,還可通過改進(jìn)繞組的端部設(shè)計(jì),減小端部的長(zhǎng)度來減小整個(gè)繞組的電阻。
目前大部分電機(jī)都是鑄鋁轉(zhuǎn)子。銅的電導(dǎo)率要比鋁高,鑄銅轉(zhuǎn)子的電機(jī)理論上轉(zhuǎn)子損耗可以下降38%。采用鑄銅轉(zhuǎn)子的電機(jī)可以極大地提高電機(jī)效率。
(2)減小鐵耗的措施
減小鐵耗最常用的辦法就是采用磁導(dǎo)率高、損耗低的優(yōu)質(zhì)硅鋼片。另外,硅鋼片的厚度是影響電機(jī)鐵耗的重要因素之一,國(guó)內(nèi)主流的硅鋼片都是0.5mm厚,而國(guó)外的產(chǎn)品很多開始采用0.35mm甚至0.27mm厚的硅鋼片。隨著硅鋼片厚度的減小,磁性能也有提升。
減小電機(jī)的鐵耗除了合理設(shè)計(jì)電機(jī)的磁路外,還要考慮電機(jī)鐵心制造工藝的影響。一般硅鋼片加工成鐵心壓入機(jī)座后鐵耗大幅度增加,目前常用的沖片退火工藝是在沖片沖剪之后進(jìn)行退火處理,以消除應(yīng)力,恢復(fù)冷軋硅鋼片的良好性能,對(duì)降低鐵耗起到了很好的作用。
(3)減小機(jī)械損耗的措施
機(jī)械損耗分為通風(fēng)損耗和摩擦損耗。通過優(yōu)化風(fēng)路結(jié)構(gòu),改進(jìn)風(fēng)扇及風(fēng)罩的設(shè)計(jì)可以有效地降低通風(fēng)損耗;摩擦損耗可以通過采用優(yōu)質(zhì)低摩擦軸承和低摩擦潤(rùn)滑油脂等措施來減小。
(4)減小雜散損耗的措施
雜散損耗可以通過優(yōu)化設(shè)計(jì)和工藝等措施來減小。設(shè)計(jì)上采用優(yōu)化氣隙、采用低諧波繞組、優(yōu)化槽配合等;工藝上對(duì)轉(zhuǎn)子槽進(jìn)行絕緣處理來降低轉(zhuǎn)子的高頻橫向電流損耗、用沖出氣隙代替車削氣隙來減小轉(zhuǎn)子表面高頻損耗等。另外,電機(jī)端蓋等實(shí)心零件可以采用非磁性材料來限制漏磁場(chǎng)引起的渦流損耗。
1.2低諧波繞組技術(shù)的研究
定子繞組的形式?jīng)Q定了繞組的基波分布系數(shù)和諧波含量,對(duì)電機(jī)性能有較大影響。經(jīng)常采用的定子繞組形式有單層繞組和雙層繞組,其中雙層繞組可以采用長(zhǎng)、短距等措施來減小諧波含量。而低諧波繞組可以采用不等繞組匝數(shù)、“△-Y”串聯(lián)等方式來產(chǎn)生接近正弦的氣隙磁通。對(duì)于高效電機(jī),有必要采用低諧波繞組來改善電機(jī)的磁勢(shì)波形,從而降低電機(jī)雜散損耗。
在低諧波繞組中,雙層同心不等匝繞組下線方便,不需要改變出線形式,具有良好的工藝可實(shí)現(xiàn)性。而且可以節(jié)省銅線,取得節(jié)材和提高效率的雙重效果。不等匝低諧波繞組實(shí)質(zhì)是將槽內(nèi)的導(dǎo)體數(shù)適當(dāng)分配,使槽電流沿鐵心表面按正弦規(guī)律分布,以得到接近于正弦形的磁勢(shì)曲線。下面以每對(duì)極為18槽、q=3的短跨距單元電機(jī)為例說明一下低諧波繞組線圈匝數(shù)比的計(jì)算方法。
當(dāng)A相電流達(dá)到最大時(shí),基波磁勢(shì)幅值將與2
解這個(gè)方程組,就可以得到各個(gè)線圈的匝數(shù)比。據(jù)此,我們編制了基于雙層同心不等匝繞組的電機(jī)設(shè)計(jì)軟件,專門用于低諧波繞組電機(jī)的設(shè)計(jì)。
2、高效電機(jī)設(shè)計(jì)效果的驗(yàn)證
2.1增加有效材料提高電機(jī)效率
增加有效材料有兩個(gè)方面:一是增加電機(jī)銅、
鋁的用量以減小定、轉(zhuǎn)子電阻;二是采用更高性能材料,如采用高性能硅鋼片以減小鐵耗,采用鑄銅轉(zhuǎn)子以減小轉(zhuǎn)子銅耗等。表1是4臺(tái)分別滿足3級(jí)能效和2級(jí)能效的45kW-2電機(jī)的損耗及有效材料使用情況。從表1中數(shù)據(jù)可以看出,效率的提升主要源于定、轉(zhuǎn)子側(cè)銅耗及鐵耗的減少,其中定子側(cè)銅耗、轉(zhuǎn)子側(cè)銅耗和鐵耗平均減少了20%~30%。結(jié)合表1數(shù)據(jù)和這幾臺(tái)電機(jī)的設(shè)計(jì)制造過程總結(jié)出提高電機(jī)效率的主要采取以下措施。
(1)增加鐵心長(zhǎng)度,增加繞組截面積
45kW電機(jī)3級(jí)能效到2級(jí)能效鐵心長(zhǎng)從200mm增加到230mm,長(zhǎng)度增加了15%。在滿足同樣磁負(fù)荷的情況下,鐵心長(zhǎng)度的增加可以減少電機(jī)的匝數(shù),從而可以增加單匝線圈的截面積,減少了定子電阻。
(2)采用更高性能硅鋼片采用了單位鐵損更低、性能更好的硅鋼片,在鐵心長(zhǎng)度增加的情況下,總的鐵耗卻減少了。
(3)擴(kuò)大槽型尺寸,增加銅線和鑄鋁的用量2級(jí)能效比3級(jí)能效用銅量增加了22.4%,用鋁量增加了6.9%,這直接導(dǎo)致了定、轉(zhuǎn)子電阻的降低。
2.2改進(jìn)工藝提高電機(jī)效率
對(duì)沖出電機(jī)氣隙工藝制作了樣機(jī),并與普通電機(jī)進(jìn)行了試驗(yàn)對(duì)比,對(duì)比結(jié)果見表2。表2中的4臺(tái)22kW-4樣機(jī)是按照2級(jí)能效(即IE3,93%)進(jìn)行的設(shè)計(jì),其中1號(hào)、2號(hào)樣機(jī)采用的是沖出氣隙,3號(hào)、4號(hào)樣機(jī)采用的車削氣隙。從表2中可以看出,1號(hào)、2號(hào)樣機(jī)的雜散損耗大大低于3號(hào)、4號(hào)樣機(jī)的雜散損耗,平均低30%左右,說明直接沖出氣隙的方法對(duì)減少雜散損耗效果明顯。
冷軋硅鋼片沖剪后沿沖剪分離線的邊緣由于塑性變形引起了內(nèi)部應(yīng)力的積聚和物理性能的變化,導(dǎo)致冷軋硅鋼片的導(dǎo)磁性能降低、鐵耗增加,這對(duì)充分利用冷軋硅鋼片的優(yōu)良導(dǎo)磁性能帶來了不利因素。選擇合適的退火處理工藝可以消除沖剪應(yīng)力,恢復(fù)冷軋硅鋼片的性能。對(duì)幾個(gè)規(guī)格電機(jī)的沖片退火工藝進(jìn)行了專門的試驗(yàn)研究,性能對(duì)比見表3。通過對(duì)比可以看出,退火的電機(jī)鐵耗要小于未退火的電機(jī),并且由于硅鋼片磁性能的恢復(fù),電機(jī)的功率因數(shù)也有所改善。
2.3采用低諧波繞組提高電機(jī)效率
利用自主開發(fā)的電磁計(jì)算軟件,我們對(duì)幾個(gè)規(guī)格的電機(jī)進(jìn)行了繞組改造。采用雙層同心不等匝繞組后,諧波含量大大減少,以一臺(tái)110kW-4電機(jī)為例,繞組改變前后各次諧波系數(shù)變化情況見表4。從表4中可以看出,采用雙層同心不等匝繞組后,基波系數(shù)為原來的98.8%,變化不大,而其他次諧波系數(shù)均有較大幅度減少。高次諧波含量的減少可以減少電機(jī)的雜散損耗。
采用同心式繞組后端部可以縮短,節(jié)省了銅線的用量。繞組改造前后用銅量的變化見表5。其中110kW-4電機(jī)的端部沒有刻意縮短,能夠節(jié)省銅線6.3%,而15kW-6電機(jī)和55kW-2電機(jī)縮短了端部的同時(shí)稍微調(diào)節(jié)了線規(guī),能夠節(jié)約銅線10%左右。
采用低諧波繞組的樣機(jī)與普通繞組樣機(jī)測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比見表6。通過對(duì)比表6中測(cè)試數(shù)據(jù)可以看出,采用低諧波繞組后,雜散損耗減小了40%~50%,提高效率0.4~0.7個(gè)百分點(diǎn)。通過合理的設(shè)計(jì)將普通繞組換為低諧波繞組,在節(jié)約電機(jī)成本的同時(shí)能夠降低電機(jī)的雜散損耗,提高電機(jī)效率,節(jié)能增效成果十分明顯
2.4不同措施效果的比較
通過以上理論分析和樣機(jī)的實(shí)際測(cè)試驗(yàn)證,可以看出不同的措施對(duì)于提高電機(jī)效率產(chǎn)生的效果和付出的成本各不相同。長(zhǎng)期以來,國(guó)內(nèi)大部分電機(jī)制造企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)高效電機(jī)的主要手段就是增加有效材料的利用,隨著電機(jī)能效等級(jí)的不斷提升,這種做法越來越有局限性;直接沖出氣隙工藝能夠大大減小雜散損耗,但是對(duì)轉(zhuǎn)子鐵心的制造水平要求較高;退火能夠降低電機(jī)的鐵耗但是需要專門的工藝和設(shè)備保障;而用雙層同心低諧波繞組,僅需改變繞組的下線方式,工藝可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng),不僅能夠提高效率還能節(jié)省銅線,在高效電機(jī)的試制中效果明顯,具有廣闊的應(yīng)用前景。
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