時間:2007-03-29 15:32:00來源:ronggang
1.1 控制方式選擇
系統(tǒng)主要對溫度實行精確控制,AI人工智能儀表具備位式控制(ON-OFF)、標(biāo)準(zhǔn)PID、AI人工智能調(diào)節(jié)APID或MPT等多種調(diào)節(jié)方式,對于多數(shù)電爐采用標(biāo)準(zhǔn)的PID控制方式,可以滿足工藝條件的要求,用戶可以設(shè)置M5、P、t參數(shù)可以調(diào)節(jié)相應(yīng)參數(shù),實現(xiàn)用戶自定義調(diào)節(jié)。對于特殊的溫控系統(tǒng)設(shè)置CtrL進(jìn)入自整定調(diào)節(jié),先進(jìn)的AI人工智能調(diào)節(jié)算法具有自整定、自學(xué)習(xí)功能,無超調(diào)及無欠調(diào)的優(yōu)良控制特性,自整定后的控制效果基本上都可以滿足工藝要求。
1.2 分段功率限制方式
系統(tǒng)中大部分電爐為電阻爐,少數(shù)高溫電爐以硅鉬棒為加熱材料,需采用降壓變壓器,低溫下近似短路,電阻遠(yuǎn)低于高溫狀態(tài)。如果不進(jìn)行功率的限制,低溫下的電流將遠(yuǎn)大于額定電流。設(shè)置CF參數(shù),使儀表起用功率分段限制,此時儀表輸出下限將不作限制,而oPL將作為當(dāng)溫度小于下限報警值LoAL時輸出上限,當(dāng)溫度大于下限報警值時,則輸出上限為oPH,這樣就具備2段功率限制功能,有效地防止了加熱初期電流過大的危險。
1.3 控制系統(tǒng)的調(diào)試
對于有些電爐除了爐膛溫度的控制及檢測外,監(jiān)測爐壁的溫度以計算電爐加熱過程中的溫度梯度分布曲線,結(jié)合其控制同時可以減小控制對象的純滯后,帶來更好的控制效果。對于同一電爐溫度起始條件的顯示不一致,可通過Sc來校正。在調(diào)試過程中,單段升溫曲線的電爐首先考慮使用AI儀表的自整定調(diào)節(jié)功能,需要整定的參數(shù)為M5、P、t等參數(shù),加熱器各段特性基本相同,自整定后獲得了滿意的控制效果,恒溫時控制精度小于±1℃,最大超調(diào)小于2℃。
2、控制系統(tǒng)的軟件結(jié)構(gòu)及功能
系統(tǒng)由2層結(jié)構(gòu)組成,上位機為一臺工業(yè)控制機,實現(xiàn)集中控制及數(shù)據(jù)的采集與處理。下位機由PLC及現(xiàn)場AI智能儀表實現(xiàn)數(shù)字及模擬量的控制。系統(tǒng)同時具有手動及自動兩套控制方案,可以實現(xiàn)無擾動的快速切換。上位機控制主界面如下圖2所示:
主要實現(xiàn)以下功能:
2.1 人機交互功能
系統(tǒng)的監(jiān)控主界面顯示當(dāng)前各虛擬設(shè)備的布置情況及在線狀態(tài),實時數(shù)據(jù)按詳細(xì)數(shù)據(jù)、最值數(shù)據(jù)等不同表現(xiàn)形式動態(tài)刷新顯示,各參數(shù)(溫度、流量等)的實時曲線繪制,現(xiàn)場各開關(guān)量的界面控制,歷史數(shù)據(jù)查詢,EXCEL報表生成,系統(tǒng)報警狀態(tài)及AI智能儀表的參數(shù)設(shè)置等功能。

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