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攀鋼全氫罩式退火爐的自動控制系統(tǒng)改造實(shí)踐

時間:2009-02-03 09:52:33來源:ronggang

導(dǎo)語:?在研究并消化了全氫罩式退火爐的工藝和控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,升級開發(fā)了攀鋼全氫罩式退火爐的控制系統(tǒng);采用了基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)和過程計算機(jī)兩級架構(gòu)并銜接生產(chǎn)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了全氫罩式爐退火過程的自動化和信息化
摘 要:在研究并消化了全氫罩式退火爐的工藝和控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,升級開發(fā)了攀鋼全氫罩式退火爐的控制系統(tǒng);采用了基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)和過程計算機(jī)兩級架構(gòu)并銜接生產(chǎn)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了全氫罩式爐退火過程的自動化和信息化。 關(guān)鍵詞:全氫罩式爐;退火;自動控制 1 引言   攀鋼冷軋罩式爐,是上個世紀(jì)九十年代初由德國LOI公司設(shè)計制造的全氫罩式退火爐,其控制系統(tǒng)是采用早期S5—115U控制系統(tǒng),備品備件無法購買;原系統(tǒng)也不能支撐目前的生產(chǎn)管理系統(tǒng),必須進(jìn)行控制系統(tǒng)的改造升級,以解決控制系統(tǒng)的更新?lián)Q代和實(shí)現(xiàn)罩式爐生產(chǎn)的信息化。全氫罩式爐是一種退火工藝水平很高的罩式退火設(shè)備,具有生產(chǎn)效率高、退火產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu),介質(zhì)、能量消耗低等優(yōu)點(diǎn),是改善和提高冷軋產(chǎn)品特別是冷軋帶鋼表面質(zhì)量的重要設(shè)備,在冷軋產(chǎn)品的生產(chǎn)中得到了普遍應(yīng)用。攀鋼信息公司在消化了工藝技術(shù)和控制技術(shù)的基礎(chǔ)上,對原全氫罩式退火爐的控制系統(tǒng)進(jìn)行成功升級改造。該自動控制系統(tǒng)以退火溫度曲線為目標(biāo),實(shí)現(xiàn)退火過程的溫度模糊控制。運(yùn)行結(jié)果表明該自動控制系統(tǒng)升級改造成功,不但減少故障吹掃率,而且提高全氫罩式爐的生產(chǎn)率,也將罩式爐生產(chǎn)系統(tǒng)接入到攀鋼生產(chǎn)管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了全氫罩式爐退火過程的自動化和信息化。 2 罩式爐退火工藝過程簡述   全氫罩式爐設(shè)備包括爐臺、內(nèi)罩、加熱罩和冷卻罩。其工藝過程如下:爐臺裝料,放置內(nèi)罩并利用液壓裝置壓緊內(nèi)罩;檢驗(yàn)H2閥和爐臺內(nèi)罩密封性,確保系統(tǒng)安全;用氮?dú)獯祾邇?nèi)罩內(nèi)空氣,使內(nèi)罩內(nèi)氧含量減少到1%以下,為通入氫氣做好準(zhǔn)備;在內(nèi)罩外放置加熱罩,內(nèi)罩和加熱罩之間為燃燒區(qū)間,用空氣吹掃燃燒區(qū)間的殘余煤氣。當(dāng)內(nèi)罩內(nèi)氧含量低于1%時,開始加熱點(diǎn)火;并用氫氣置換內(nèi)罩的氮?dú)鈱?shí)現(xiàn)全氫氣氛退火過程;退火過程的加熱段、均熱段,控制氫氣流量吹掃;熱密封測試;帶加熱罩冷卻;吊走加熱罩/熱輻散/安裝冷卻罩;冷卻罩冷卻、噴淋水冷卻;用氮?dú)獯祾郀t內(nèi)氫氣;鋼卷吊運(yùn)出爐。 3 控制系統(tǒng)設(shè)計   根據(jù)全氫罩式爐工藝的特點(diǎn)和實(shí)施自動控制的需要,自動化系統(tǒng)架構(gòu)采用兩級控制系統(tǒng)和三級網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。兩級控制系統(tǒng)即過程控制計算機(jī)(L2)系統(tǒng)和基礎(chǔ)自動化(L1)系統(tǒng)組成;三級網(wǎng)絡(luò)由過程控制級以太網(wǎng)、基礎(chǔ)自動化(L1)級以太網(wǎng)及設(shè)備級現(xiàn)場總線組成,各分布式I/O站與控制器間以PROFIBUS總線連接。自動化系統(tǒng)配置圖如圖1 所示。
  按最優(yōu)性價比的標(biāo)準(zhǔn),選擇西門子S7系列PLC系統(tǒng)為基礎(chǔ)自動化系統(tǒng),控制系統(tǒng)設(shè)計為一套PLC控制2臺全氫罩式退火爐的系統(tǒng)模式,系統(tǒng)包括組成分布式3個I/O站(爐臺閥站ET200M 、加熱罩 ET200M 、冷卻罩ET200M)、現(xiàn)場總線、OP操作面板和監(jiān)控顯示系統(tǒng)。在L1高速以太網(wǎng)上設(shè)置了2臺服務(wù)器,2臺前置數(shù)據(jù)采集機(jī),1臺開發(fā)站,2臺操作站。2臺服務(wù)器配置2塊3COM通用以太網(wǎng)卡,一個網(wǎng)卡與前置機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,另一網(wǎng)卡與監(jiān)控操作員站進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,以服務(wù)器與客戶端的形式完成監(jiān)控數(shù)據(jù)的交換和傳遞。2臺前置數(shù)據(jù)采集計算機(jī)1臺正常工作,另1臺熱備冗余,并配置雙網(wǎng)卡,一個網(wǎng)卡與21套PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊,另一網(wǎng)卡與監(jiān)控操作員站和數(shù)據(jù)庫計算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。其中歷史數(shù)據(jù)庫服務(wù)器,主要提供歷史數(shù)據(jù)保存和訪問,信息服務(wù)器主要為實(shí)時數(shù)據(jù)提供訪問,供操作畫面與PLC的數(shù)據(jù)通訊。監(jiān)控軟件采用WONDERWARE公司的IAS版本,以客戶/服務(wù)器方式工作,完全能夠滿足冷軋39座罩式爐的工藝監(jiān)控操作、報警消息、歷史數(shù)據(jù)歸檔、實(shí)時數(shù)據(jù)、退火曲線顯示等要求。   L2系統(tǒng)包括一臺數(shù)據(jù)服務(wù)器和1個操作員站,一個維護(hù)站,主要實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)存儲,退火曲線的管理,與冷軋L3系統(tǒng)的聯(lián)接。   自動控制系統(tǒng)開放性好,采用分布式I/O控制方案,提高了控制系統(tǒng)的可靠性和抗干擾能力,同時又降低控制系統(tǒng)造價,達(dá)到合理配置的目的??刂葡到y(tǒng)特點(diǎn)如下:  ?。?) 可靠性高   采用分布式I/O,PLC、通信網(wǎng)絡(luò)和分布式I/O之間相互實(shí)行電氣隔離,可徹底防止任一設(shè)備故障而影響網(wǎng)絡(luò)中其他設(shè)備的正常工作,可隨時從網(wǎng)絡(luò)中解除或掛入,而不影響網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行,信號連接線短,就地處理信號,引入干擾小;模塊供電分散也可以有效地減少由于電源引入的干擾,或電源故障而引起的系統(tǒng)故障。   (2) 靈活性好   由于工藝改變而需增加信號時,只要將新增信號接入附近分布式I/O柜即可,施工方便。   (3) 具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益   和集中控制方案相比,采用分布式I/O控制方案,可以節(jié)省很多電纜投資,所有需進(jìn)PLC柜的信號接至現(xiàn)場分布式I/O柜即可,從分布式I/O柜到PLC柜只需一根電源線和一根通信網(wǎng)絡(luò)電纜,敷設(shè)電纜所需的安裝材料及人力也可大量減少。此控制系統(tǒng)的PLC 配置有效地發(fā)揮PLC 自身的功能和優(yōu)勢,并降低系統(tǒng)造價,提高系統(tǒng)的可擴(kuò)展性、可靠性和實(shí)用性。  ?。?) 系統(tǒng)開發(fā)性好   自動化系統(tǒng)硬件設(shè)備、軟件的選型、網(wǎng)絡(luò)配置,遵循通用性強(qiáng)、開放性好的原則,便于今后軟件的開發(fā)、移植、系統(tǒng)升級以及硬件擴(kuò)展。 4 控制功能   全氫罩式退火爐的退火過程,以鋼卷的鋼種、規(guī)格為基礎(chǔ),接收來自過程計算機(jī)的退火溫度曲線為控制目標(biāo),完成退火全過程的連鎖控制和回路控制,包括自動點(diǎn)火控制、燃燒過程控制,冷卻風(fēng)機(jī)的運(yùn)行、循環(huán)風(fēng)機(jī)的變頻控制、爐溫爐壓監(jiān)測與控制、氮?dú)夂蜌錃饬髁靠刂?、冷卻水系統(tǒng)控制、各種閥門操作、事故緊急吹掃控制??刂乒δ芨鶕?jù)工藝過程完成以下的內(nèi)容:  ?。?) 內(nèi)罩設(shè)置以及內(nèi)罩夾緊松開裝置的控制。  ?。?) 進(jìn)行H2閥和爐臺內(nèi)罩系統(tǒng)的冷態(tài)密封性試驗(yàn)。  ?。?) H2 、N2 的吹掃過程控制以及H2 、N2 流量檢測。  ?。?) 加熱罩的設(shè)置和點(diǎn)火,退火過程的加熱和均熱,以及爐臺熱態(tài)密封試驗(yàn)。  ?。?) 冷卻過程的溫度調(diào)節(jié)。  ?。?) 各種過程變量的監(jiān)測包括爐臺溫度測量、冷卻水流量及溫度監(jiān)測、內(nèi)罩壓力監(jiān)測、內(nèi)罩壓力安全裝置監(jiān)測、控制溫度測量,O2 含量測量、氮?dú)夂蜌錃饬髁勘O(jiān)測等以及相關(guān)工藝過程的監(jiān)測控制。   (7) 在退火過程中各類故障的檢測以及報警,并根據(jù)相應(yīng)的情況給予特殊情況下的退火處理。  ?。?) 完成和過程計算機(jī)的通信,接收來自過程計算機(jī)的退火溫度曲線等各類數(shù)據(jù)(包括各種設(shè)定值,如退火時間設(shè)定、退火溫度設(shè)定、吹掃時間設(shè)定、吹掃量設(shè)定等),并把過程監(jiān)控狀態(tài)信息以及故障信息從PLC 傳至過程計算機(jī)。  ?。?) 接受生產(chǎn)管理系統(tǒng)下送的生產(chǎn)數(shù)據(jù),上傳生產(chǎn)的實(shí)際數(shù)據(jù)。  ?。?0)用于測試和維護(hù)操作的手動運(yùn)行功能。 5 重要控制功能的實(shí)現(xiàn)   5. 1  爐臺溫度模糊自適應(yīng)控制   加熱程序最多允許有16個時間段來對溫度進(jìn)行控制,設(shè)定每一個時間段的起始溫度和結(jié)束溫度,數(shù)據(jù)可以通過過程計算機(jī)設(shè)定、在OP操作面板設(shè)定以及監(jiān)控畫面上來進(jìn)行設(shè)定。加熱燒嘴共12個,12個加熱燒嘴分兩層排列,底部第一個燒嘴可用于廢氫燃燒。每個燒嘴配備自己的點(diǎn)火裝置和火焰監(jiān)控系統(tǒng)。點(diǎn)火前,燃燒空間用最大的助燃空氣吹掃5分鐘。然后點(diǎn)火,所有12個燒嘴都控制,加熱階段時,頂部一排的燒嘴循環(huán)控制,底部一排的燒嘴連續(xù)控制,加熱完畢到保溫階段時,底部的燒嘴循環(huán)控制,頂部燒嘴關(guān)閉。如果底部燒嘴不能維持設(shè)定點(diǎn)溫度,頂部燒嘴將重新參與進(jìn)來控制。整個溫度控制根據(jù)溫度曲線,自動實(shí)現(xiàn)12個噴嘴的模糊開關(guān)控制。   5. 2  爐臺循環(huán)風(fēng)機(jī)速度自動控制   全氫罩式爐循環(huán)風(fēng)機(jī)采用無級變頻調(diào)速控制,根據(jù)加熱情況、鋼卷的鋼種和規(guī)格的區(qū)別,通過預(yù)先選擇的循環(huán)風(fēng)機(jī)速度與起始時間和起始溫度的設(shè)定曲線來控制。保證了風(fēng)機(jī)速度與氣氛氣體的比重和溫度相匹配,由于熱效率高,退火周期大大縮短,與傳統(tǒng)罩式爐相比縮短了30%~40%,能耗大大降低,顯著降低了電耗。   5. 3  H2流量自動控制   氫氣流量控制由伺服電機(jī)的開和閉來實(shí)現(xiàn),通過預(yù)先選擇的氫氣流量與起始時間和起始溫度的設(shè)定曲線來控制。與加熱程序類似,氫氣流量控制也是最多允許有16個時間段來對流量進(jìn)行控制,設(shè)定每一個時間段的流量、時間和起始溫度,曲線數(shù)據(jù)可以通過過程計算機(jī)設(shè)定、在OP操作面板或監(jiān)控畫面上來進(jìn)行設(shè)定。   5. 4  事故吹掃控制   出于安全保護(hù)的原因,全氫罩式爐在爐內(nèi)壓力低于2.5mbar,或爐內(nèi)氧含量高于1%,以及高溫密封測試不合格時,都會產(chǎn)生氮?dú)饩o急吹掃。緊急吹掃后只能在N2氣氛下繼續(xù)退火或冷卻,退火周期延長,而且嚴(yán)重影響帶鋼表面質(zhì)量。   5. 5  異常情況的處理   由于緊急停電、壓力開關(guān)誤報、高溫密封測試沒通過(經(jīng)確認(rèn)不是泄漏而產(chǎn)生的密封不合格)而發(fā)生的急緊吹掃,吹掃后均可用H2置換爐內(nèi)的N2。具體操作方法如下:   (1)在加熱階段的爐臺由于上述原因造成的緊急吹掃,經(jīng)確認(rèn)沒有泄漏,進(jìn)行如下操作:①關(guān)斷加熱罩;②將爐臺置于基本狀態(tài);③啟動N2預(yù)吹掃,結(jié)束后重新點(diǎn)火;④點(diǎn)火后重新設(shè)定退火時間、吹氫流量和時間。退火時間用總的退火時間減去實(shí)際退火時間再加1~2h,吹掃時間根據(jù)退火時間作相應(yīng)調(diào)整。  ?。?)由于高溫密封測試不合格,經(jīng)確認(rèn)非泄漏造成可進(jìn)行如下操作:①將爐臺置于基本狀態(tài);②啟動N2預(yù)吹掃,結(jié)束后重新點(diǎn)火;③重新設(shè)置加熱和H2吹掃參數(shù),H2吹掃流量:30m3/h,時間:30min。  ?。?)冷卻階段發(fā)生的緊急吹掃,結(jié)束后采用強(qiáng)制打開H2入口,關(guān)N2入口,開N2出口,20min后關(guān)出口。 6 結(jié)束語   攀鋼冷軋全氫罩式爐控制系統(tǒng)的升級改造于2008 年10月投入生產(chǎn),目前已運(yùn)行2個月,至今系統(tǒng)運(yùn)行良好,自動投運(yùn)率達(dá)100 %。板卷的各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),滿足用戶要求。

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