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內(nèi)置式除氧器及安全節(jié)能分析

時間:2007-06-28 16:42:00來源:yangliu

導(dǎo)語:?研究人員開發(fā)了一種新型的內(nèi)置式除氧器,并在電站中實際應(yīng)用
1概要 目前國內(nèi)電站大多使用傳統(tǒng)式除氧器對給水進行除氧,各種教材、資料基本上都是介紹傳統(tǒng)式除氧器的原理及其使用和維護。隨著傳統(tǒng)式除氧器一些弊端的出現(xiàn),研究人員開發(fā)了一種新型的內(nèi)置式除氧器,并在電站中實際應(yīng)用。盡管還存在一些問題,但這種除氧器結(jié)構(gòu)新穎、加熱速度快、除氧效果好,只要善于使用和維護,仍不失為一種優(yōu)良的除氧器。 2內(nèi)置式除氧器原理 2.1傳統(tǒng)除氧器存在的問題 所謂傳統(tǒng)式除氧器.就是我們常用的高壓噴霧填料(或水膜)式除氧器,一般有立式單封頭除氧器、立式雙封頭除氧器和臥式雙封頭除氧器(見圖1)。
這幾種除氧器需在給水箱上開設(shè)直徑一般為•1600~2400mm的孔,為給水箱直徑的40%~80%,超過GBl50——1998《鋼制壓力容器》中規(guī)定,削弱了給水箱強度和剛度,在除氧頭和給水箱連接處產(chǎn)生很高的局部應(yīng)力和變形,使得給水箱內(nèi)部產(chǎn)生裂紋,尤其在焊縫區(qū)產(chǎn)生大量裂紋,威脅除氧器的安全運行。雖然這些裂紋的產(chǎn)生與很多因素有關(guān),但大直徑開孔是造成除氧器產(chǎn)生裂紋的重要原因。 2.2內(nèi)置式除氧器結(jié)構(gòu)特點 內(nèi)置式除氧器是一種新型的除氧器,它舍棄了傳統(tǒng)式除氧器的除氧頭,只保留了除氧器的水箱部分。將原傳統(tǒng)式除氧器的除氧塔內(nèi)的除氧功能轉(zhuǎn)移到除氧器的水箱中,在水箱內(nèi)將除氧、蓄水功能溶于體。 其優(yōu)點除取消了傳統(tǒng)式立式除氧器的大直徑開孔,減小了除氧器的局部應(yīng)力,提高了除氧器的安全運行系數(shù)以外,還采用了新型噴嘴,提高了除氧效果。 2.3內(nèi)置式除氧器的原理 內(nèi)置式除氧器的除氧原理仍然采用熱力除氧原理。根據(jù)亨利定律和道爾頓定律,將被除氧的水加熱到其壓力對應(yīng)下的飽和溫度,將水中分離出來的氧氣、其他氣體以及部分蒸氣一起從排氣口排除。 3內(nèi)置式除氧器結(jié)構(gòu)特點 3.1采用射汽型噴嘴 傳統(tǒng)式除氧器是氣、水由單獨噴嘴噴出,通過逆向流動加熱,填料延時加熱等方法,對被除氧水進行充分加熱,從而達到除氧的目的。而內(nèi)置式除氧器則采用了新型的復(fù)合射氣型噴嘴(見圖2),從示意圖中可以看出:射氣型噴嘴由殼體、射汽噴管和噴頭組成,水和氣從同一個噴嘴中的不同位置進入,在殼體圓周壁上開設(shè)了若干切向進水槽,進水從殼體外側(cè)通過切向進水槽進入殼體內(nèi)側(cè),并形成數(shù)股旋轉(zhuǎn)水流。射氣噴管將殼體外側(cè)進入蒸氣的壓力能轉(zhuǎn)變成速度能,在射氣噴管出口處的蒸氣達到較高的流速,形成一股高速射氣流。這股高速射氣流一方面在殼體內(nèi)帶動旋轉(zhuǎn)水流向前流動,并在噴嘴出口處撞擊旋轉(zhuǎn)水流,增加了水流霧化動力;另一方面這股高速射氣流在殼體內(nèi)就與旋轉(zhuǎn)水流接觸,提前了氣水熱交換時間。 [ALIGN=CENTER] [/ALIGN] 在離開噴嘴后,這股蒸氣自霧化錐體中心向四周擴散,使霧化水滴獲得均勻加熱。由此可見,在噴嘴中氣水進行了初步換熱,而在噴出噴嘴后,氣、水均呈霧狀進一步強化了換熱效果。多組噴嘴沿水箱軸向布置,保證了被除氧水都能夠得到先分的加熱。因此,這種射氣型噴嘴,與傳統(tǒng)除氧器的加熱方式有著明顯的區(qū)別。 3.2設(shè)置吹掃管 吹掃管布置在水面上。在吹掃管中布置了許多吹掃口,它利用加熱蒸氣吹散聚集在水而上的氧氣層,增加水面上、下的氧氣濃度差,有利于氧氣的擴散。同時吹掃蒸氣吹破水面,減少了水的表面張力,以便于水中的氧氣向水面擴散。同時吹掃后蒸氣向上流動,加熱淋水、填料層中的水膜和噴嘴噴出的霧化永,充分利用了余熱。 3.3泡沫發(fā)生器(再沸騰管) 在除氧器底部安裝了一根沸騰母管和若干沸騰支管,在沸騰母管和沸騰支管上又安裝了許多泡沫器。在泡沫器四壁有許多交錯的噴射小孔,加熱蒸氣自噴射小孔噴出,與周圍的水混合,形成許多泡沫,強化氣水之間傳熱和傳質(zhì)(見圖3)。從圖中可以看出,泡沫發(fā)生器的原理與傳統(tǒng)式除氧器的再沸騰原理相似,作用相同,但由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同,新型除氧器的泡沫量大、加熱速度快,效果較好。
4除氧器安全問題分析與對策 4.1軸封蒸氣帶水 由于取消了除氧頭,除氧器的一二次除氧過程均在除氧器的水箱中進行,特別是射氣型噴嘴的噴射距離較遠(yuǎn),而軸封用氣又是直接從除氧器水箱上部引出.如若射氣型噴嘴布置不當(dāng),距離軸封用汽口偏近,或者除氧器在工作中氣、水配合失常,霧化不良,極易使軸封用氣帶水(見圖4)。軸封帶水給汽輪機正常運行帶來很大的安全隱患,可以采取在設(shè)計安裝時,噴嘴組遠(yuǎn)離軸封供氣管口,以保證軸封供氣管口在噴嘴射程之外;也可以在除氧器內(nèi)部軸封供氣管與射氣噴嘴之間加裝有一定傾斜角度的擋水板(如圖4所示),即使噴嘴噴出工質(zhì)的速度較大,噴射距離較遠(yuǎn),或者水不能得到充分的霧化,水滴直徑偏大,也會被擋水板的擋住,不會竄入軸封供氣管中,以避免軸封供氣帶水,但加擋水板必須利用機組停役之際實施。還可以采取對軸封系統(tǒng)加裝疏水袋的方法(見圖5),對軸封用氣進行不間斷疏水,以確保軸封供氣的止常。這樣對有些機組(軸封系統(tǒng)隔離門臺理,并且軸封氣源可切換),不需要停機即可進行操作,以確保機組的安全運行;缺點是疏水系統(tǒng)要長期運行,汽水損失較大。 [ALIGN=CENTER] [/ALIGN] 4.2抽氣管道倒氣(水) 由于射氣型噴嘴的獨特結(jié)構(gòu),當(dāng)負(fù)荷偏低時,進入除氧器的抽氣壓力過低,而由于高加疏水以及連排作為除氧器加熱氣源仍然進入,就有可能造成除氧器壓力高于其抽氣壓力,導(dǎo)致冷氣、冷水沿著抽氣管道倒流,若抽氣逆之門不嚴(yán)或卡澀,氣缸就極易進入冷氣(水),嚴(yán)重威脅機組的安全運行。因此,內(nèi)置式除氧器對其滑壓運行的范圍有著嚴(yán)格的要求,一般在30%~100%范內(nèi)滑壓運行。當(dāng)機組滑壓運行低為于30%額定負(fù)荷時,必須及時對除氧器進行氣源的切換,特劃是機組的滑停時,對除氧器壓力和軸封壓力、溫度的監(jiān)視,顯得尤為重要。有條件的話,也可以在機組滑停到定負(fù)荷時,對軸封氣源進行切換,同時切換除氧器相對應(yīng)的氣源。 4.3含氧量增大 噴嘴堵塞、霧化不良以及除氧器水位偏高是內(nèi)置式除氧器含氧量增大的主要原因。噴嘴堵塞主要出現(xiàn)在機組大修后或者凝結(jié)水系統(tǒng)檢修后,由于檢修工藝粗糙,致使金屬雜質(zhì)或機械雜質(zhì)進入氣水管道內(nèi),堵塞噴嘴。因此在大修后啟動前,應(yīng)拆除噴嘴后,對系統(tǒng)進行沖洗。凝結(jié)水系統(tǒng)檢修時,要嚴(yán)格按照檢修工藝,防止雜質(zhì)進入系統(tǒng)內(nèi)。霧化不良主要是在變工況運行時,除氧器未能及時根據(jù)負(fù)荷的變化,進行噴嘴組的停、投,或者氣源未能進行及時切換。在機組滑參數(shù)啟動時,隨著機組負(fù)荷的增加,要逐組投入噴嘴,而在滑停的過程中,要根據(jù)負(fù)荷逐組停用噴嘴,以保證氣、水壓力和配比正常,確保噴嘴霧化良好。而當(dāng)除氧器水位偏高時,特別是淹沒吹掃管時,使得吹掃效率下降或失效,水面上氧氣濃度增大,水中氧氣逸出困難;淹沒射氣型噴嘴時,氣、水霧化加熱失效,這些均導(dǎo)致水中含氧量升高。因此,內(nèi)置式除氧器在運行中對水位的要求相當(dāng)嚴(yán)格.不僅僅是考慮到軸封帶水問題,更重要的是考慮到吹掃管和噴嘴的正常運行。故內(nèi)置式除氧器的水位保護應(yīng)確保完好并及時投入。 4.4給水泵氣蝕 由于內(nèi)置式除氧器的泡沫發(fā)生器的結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化,它所產(chǎn)生的泡沫也遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于傳統(tǒng)意義上的再沸騰,當(dāng)給水泵運行時,如果泡沫發(fā)生器投入運行不宜開得過大,以防止有氣泡順著下水管進入到給水泵進口,致使給水泵發(fā)生氣蝕。少量的氣泡進入可能不易及時查覺,但由于目前使用的給水泵普遍是高轉(zhuǎn)速離心泵(200 MW機組在5 000 r/min左右,300 MW機組在6 000 r/mln左右),日積月累就會對給水泵的葉片造成沖蝕,降低給水泵的效率,縮短給水泵的使用壽命。因此,當(dāng)機組起動時,泡沫發(fā)生器最好在給水泵起動前使用,以達到盡快提高水溫的目的。當(dāng)給水泵運行時使用泡沫發(fā)生器,要適當(dāng)控制泡沫發(fā)生器的開度,防止泡沫產(chǎn)生過多,并監(jiān)視給水泵的運行情況是否正常。 4.5嘯叫和振動 由于設(shè)置了吹掃管,除氧器內(nèi)部會出現(xiàn)嘯叫聲,屬于正常情況。當(dāng)嘯叫聲過大時,可能是吹掃管進氣開度偏大,應(yīng)及時予以調(diào)整。當(dāng)除氧器在短時間內(nèi)出現(xiàn)大量的熱交換時,可能導(dǎo)致除氧器發(fā)生振動,應(yīng)盡量避免除氧器進水溫度過低,水量過大,特別是當(dāng)使用供水泵向除氧器進水時,要適當(dāng)控制進水速度并加強對除氧器運行的監(jiān)視。 5除氧器的節(jié)能分析 1)對于大型火力電站在正常運行時,對自然循環(huán)鍋爐要求的給水含氧量小于7ug/L,而對于直流鍋爐給水的品質(zhì)要求更高,這就要求除氧器的除氧效果更夠滿足鍋爐給水的要求。由于大型火力發(fā)電廠一般均采用熱力除氧,從節(jié)能的角度而言,既要減少被除氧水的加熱熱源的量,又要使除氧效果達最佳,進一步減少排出的蒸氣量,減少工質(zhì)浪費,才能真正起到節(jié)能的作用。 2)對于傳統(tǒng)除氧器而言,由于受到傳熱效果的制約,一旦被除氧水含氧量增大,則一方面加大除氧器進氣量,同時開大除氧器的排氣門,來保證給水品質(zhì),無形之中將大量的蒸氣與被除去的氣體一并排出,致使大量資源浪費。而內(nèi)置式除氧器由于傳熱效果好,除氧能力大幅提高。試驗表明:當(dāng)凝結(jié)水(被除氧水)含氧量高達700ug/L時,在未增加加熱氣量和未開大排氣門的前提下,給水含氧量仍能保持在5ug/L以下,使機組在低負(fù)荷和凝結(jié)水含氧量異常增大的情況下,仍能保證鍋爐給水品質(zhì)的要求,從而達到節(jié)能作用。 本方案己成功應(yīng)用于淮北發(fā)電廠135 MW機組。本文對運行、維護人員學(xué)習(xí)掌握內(nèi)置式除氧器的原理,提高運行水平,提高機組安全性能具有實際的意義。

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