時間:2006-09-08 16:06:00來源:wangsl
一、現(xiàn)狀 自進入二十一世紀以來,冶金行業(yè)進行了大規(guī)模的技術(shù)改造,根據(jù)國家的環(huán)保要求,其煙塵治理已達到新的水平:
1、 各生產(chǎn)工段已普遍采用除塵設備(布袋除塵器或電除塵器),除塵系統(tǒng)運行基本良好,滿足了環(huán)保要求;
2 、除塵系統(tǒng)主風機裝機功率容量大,液力偶合器、變頻器等調(diào)速裝置已普遍應用于風機的啟動、調(diào)速運行;
3 、一些斷續(xù)生產(chǎn)的工段,根據(jù)生產(chǎn)工藝特點,自動控制除塵系統(tǒng)主風機高速、低速運行,具有良好的節(jié)電效果;如焦化除塵、高爐除塵、轉(zhuǎn)爐一次除塵等;
4 、另一些斷續(xù)生產(chǎn)的工段,由于自動控制較復雜,運行方式以最大煙塵量設定風機參數(shù)長期運行,耗電量大,調(diào)速裝置未達到最佳應用狀態(tài);如電爐除塵、轉(zhuǎn)爐二次除塵等。
5、一些連續(xù)生產(chǎn)工段,煙塵排放點比較多,但每個排放點煙塵量較小,除塵系統(tǒng)煙塵撲集罩較分散,采用一套除塵系統(tǒng)收塵,除塵系統(tǒng)主風機以最大風量長期運行,采用調(diào)節(jié)風管閥門控制風量來滿足煙塵排放點的收塵,此運行方式耗電量也比較大。 根據(jù)以上情況,深入分析實際的生產(chǎn)工藝,利用現(xiàn)有設備,采用有效的自動控制手段,可進一步降低除塵系統(tǒng)風機的耗電量,達到最佳的節(jié)電效果。
二、節(jié)電方案
1、 加強除塵系統(tǒng)設備的管理,保證除塵系統(tǒng)管道及除塵設備的阻力參數(shù)在允許的范圍內(nèi)運行, 盡量維持風機以較低轉(zhuǎn)速運行;
2、 根據(jù)生產(chǎn)工藝過程的要求,通過檢測煙塵撲集罩內(nèi)的有關參數(shù)及生產(chǎn)工藝過程的其它參數(shù),自動調(diào)節(jié)風機的轉(zhuǎn)速,根據(jù)風機功率與風機轉(zhuǎn)速的;
3次方成正比的關系,盡量降低風機轉(zhuǎn)速,以達到最佳的節(jié)電效果。
三、自動控制方案
方案一: 根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,除塵風機與相關生產(chǎn)設備聯(lián)鎖,開爐時自動達到風機低速位,閉爐冶煉時自動使風機達到高速位,該開關量信號的傳送可采用控制電纜送至風機控制計算機或PLC,另外,亦可采用無線傳輸設備進行信號的傳送。
方案二: 檢測煙塵撲集罩的有關煙氣參數(shù)及工藝參數(shù),根據(jù)其參數(shù)值自動調(diào)節(jié)除塵風機的轉(zhuǎn)速而達到節(jié)電的目的,信號傳送可采用電纜或無線傳送。
四、具體方案分析
1、電爐車間除塵系統(tǒng)風機節(jié)電方案分析:
(1)工藝過程 某鋼廠電爐為擴容的70t ABB交流電弧爐, 除塵器系統(tǒng)采用布袋式除塵器,設計過濾面積11985m2,最大除塵風量450000 m3/h。 電爐煉鋼周期為70~85分鐘左右,其中裝料6~10%,送電熔化25~30%,吹氧30~35%,還原期15~20%,沖渣出鋼6~8%。在不同的生產(chǎn)工藝階段,電爐產(chǎn)生的煙氣量和煙氣溫度不同,且差異較大。加料過程中,主要是裝料時廢鋼及渣料產(chǎn)生的揚塵,需要的除塵風量不大,要求粉塵不擴散,不污染電爐周邊工作環(huán)境為標準。送電過程中是原料送電拉弧加熱,引發(fā)可燃廢棄物燃燒產(chǎn)生廢氣。此時,電爐需要將爐料加熱至熔化狀態(tài),要求煙塵能夠及時排出,又不能過多的帶走爐體熱量以保證煉鋼周期。而在吹氧期間,不僅要求除塵系統(tǒng)能夠及時迅速的將廢氣和粉塵排走,又必須保證爐體有合適的吹煉溫度,確保終點溫度。因此,對除塵系統(tǒng)要求較高。進入還原期,吹氧告一段落,粉塵度再一次降低。在沖渣出鋼時,主要排放物是沖渣產(chǎn)生的水蒸汽和少量廢氣。
通過對冶煉工藝的分析:電爐在煉鋼過程的不同階段對除塵風量的大小有明顯的不同,以吹氧冶煉為最大,加料除塵為最低。原電爐車間已配置一次除塵系統(tǒng), 二次除塵系統(tǒng)、精練爐除塵系統(tǒng);除塵系統(tǒng)風機均配置了液力偶合器調(diào)速裝置。鑒于電爐除塵系統(tǒng)中除塵風機的運行方式和設備特點,對除塵風機的控制制定如下方案。
(2)系統(tǒng)控制方案 由于不同工藝階段的煙氣溫度有明顯差異,因此溫度的高低直接反映了電爐的 運行工況。采集煙道進口溫度作為系統(tǒng)調(diào)節(jié)的基本參量,從工程角度講,溫度變送器可以在惡劣的工業(yè)場合應用,抗干擾能力強、工作穩(wěn)定性好、控制精度高、安全可靠、免維護且價格便宜?;诖嗽?,選用除塵煙道進口煙氣溫度作為系統(tǒng)調(diào)節(jié)的基本參量,同時以吹氧量和冷風門開度作為除塵風量的修整參量;通過ROLCOX多變量控制器進行除塵風機轉(zhuǎn)速的自動控制,控制系統(tǒng)具有響應速度快、控制品質(zhì)高,從而可實現(xiàn)除塵風量的自動控制,達到良好的除塵效果,降低運行人員勞動強度,提高系統(tǒng)效率,控制邏輯見圖一所示。 圖一 為了保證系統(tǒng)的可靠性,另外增加除塵風量手動控制回路,對除塵風量的控制 采用分段調(diào)速的方式由爐前操作臺控制風機轉(zhuǎn)速,從而實現(xiàn)不同運行工況下的風量調(diào)節(jié)??刂七壿媹D如下。 圖二 (3)控制系統(tǒng)特點 a、 除塵系統(tǒng)風機功耗隨電爐煉鋼生產(chǎn)工藝變負荷運行,提高了系統(tǒng)效率;實現(xiàn)了除塵系統(tǒng)的最佳工況運行。可取得顯著的節(jié)能效果。 b、大大有效降低了除塵系統(tǒng)負荷率,延長了除塵器、除塵風機、除塵電機、煙道等設備的使用壽命。 c、對降低爐內(nèi)熱量損失,合理控制過程溫度,確保終點溫度起到一定的作用。 d、對除塵系統(tǒng)進行調(diào)速改造,有助于改善爐內(nèi)吹煉工況,縮短煉鋼時間,提高鋼產(chǎn)量改善出鋼品質(zhì)。 e、降低補爐期間的能耗和爐襯散熱損失。
2、轉(zhuǎn)爐車間除塵系統(tǒng)風機節(jié)電方案分析:
(1)工藝過程 某鋼廠轉(zhuǎn)爐吹煉工藝周期對除塵風機的工藝要求如下 圖三 A到B為兌鐵加廢鋼時間, B到C為風機升速時間, C到D為吹氧時間, D點風機開始減速, D到E為倒爐測溫取樣時間, E到F為出鋼時間, F到G為濺渣時間, 整個吹煉工藝周期約40分鐘,其中風機高速運行時間(C到D)15分鐘,其他時間風機低速運行。
(2)系統(tǒng)控制方案 在上圖B點,將爐前、爐后和氧氣流量信號送到除塵系統(tǒng)PLC站,通過用戶程序處理后,輸出到繼電器,由繼電器提供一對閉合節(jié)點(繼電器吸合時,風機高速運轉(zhuǎn);繼電器釋放時,風機低速運行),當在爐前操作并有氧流量時,繼電器吸合,風機開始從低速向高速升速,在C點現(xiàn)場操作工進行吹煉。在D點,準備出鋼; 爐前工轉(zhuǎn)換開關轉(zhuǎn)到爐后或沒有吹煉的時間超過15分鐘,繼電器釋放,風機開始降速,降速時間不作具體要求,但在減速過程中如果需要提速,風機應能滿足提速要求。 圖四 一般轉(zhuǎn)爐車間一次除塵系統(tǒng)風機已經(jīng)按以上工藝進行控制,但是二次除塵系統(tǒng)風機等是不調(diào)速運行,浪費大量電能。 2X45T轉(zhuǎn)爐車間二次除塵系統(tǒng)風機控制系統(tǒng)如下: 圖五 3、多煙塵撲集罩除塵系統(tǒng)風機節(jié)電方案分析: (1)工藝過程 大型高爐一般設2個以上出鐵口,輪換出鐵操作,出鐵口的大量煙塵通 過煙塵撲集罩送至同一除塵系統(tǒng)排出,出鐵口工作時打開煙罩閥門,非工作時關閉閥門;除塵系統(tǒng)的總風量應等于或大于所有出鐵口工作打開煙罩閥門時風量的總和。除塵系統(tǒng)風機一直以最大風量運行,不調(diào)速,消耗大量電能。 在滿足各出鐵口煙塵撲集罩正常吸塵風量的情況下,如果采用開閉閥門與 除塵風機轉(zhuǎn)速相結(jié)合的控制方式,盡量降低風機轉(zhuǎn)速,則可達到節(jié)約電能的目的。 (2)系統(tǒng)控制方案 當所有的出鐵口煙塵撲集罩閥門全部打開時,風機以最高轉(zhuǎn)速運行,其它 情況在保證每一煙罩除塵效果的前提下,根據(jù)煙罩閥門的開、關情況自動調(diào)節(jié)風機轉(zhuǎn)速,盡量降低風機轉(zhuǎn)速。 控制系統(tǒng)圖如下(以三個出鐵口為例): 圖六 五、節(jié)電效益分析 以某鋼廠90T電爐除塵系統(tǒng)為例
: 1、除塵系統(tǒng)風機配置: 一次除塵系統(tǒng)風機功率 2700KW 額定轉(zhuǎn)速 996RPM(液力偶合器調(diào)速) 二次除塵系統(tǒng)風機功率 1600KW 額定轉(zhuǎn)速 990RPM(液力偶合器調(diào)速) 精練爐除塵系統(tǒng)風機功率 500KW 額定轉(zhuǎn)速 1491RPM(液力偶合器調(diào)速)
2、運行狀況 一次除塵系統(tǒng) 風機電流 121A 轉(zhuǎn)速 750RPM(不調(diào)速) 二次除塵系統(tǒng) 風機電流 46A 轉(zhuǎn)速 666RPM(不調(diào)速) 精練爐除塵系統(tǒng) 風機電流 23A 轉(zhuǎn)速 1150RPM(不調(diào)速)
3、節(jié)電分析 采用以上的控制方案,風機轉(zhuǎn)速以平均下降20%,每天運行10小時,其它時間按現(xiàn)狀況轉(zhuǎn)速運行,每年運行330天,電費0.68元/度,根據(jù)風機功率與風機轉(zhuǎn)速的3次方成正比進行計算: 電爐一次除塵系統(tǒng)、二次除塵系統(tǒng)、精練爐除塵系統(tǒng)每年合計可節(jié)電300萬度,節(jié)約電費200余萬元。 如果風機轉(zhuǎn)速平均下降30%,每天運行10小時,其它時間按現(xiàn)狀況轉(zhuǎn)速運行,每年運行330天,電費0.68元/度, 除塵系統(tǒng)每年合計可節(jié)電400余萬度,節(jié)約電費275萬元。
六、投資 (一套除塵系統(tǒng))
1、一次檢測元件及信號傳輸設備和電纜 3.8萬元;
2、除塵系統(tǒng)PLC增加ROLCOX控制模塊 6.8萬元;
3、軟件編程、安裝、調(diào)試 8.8萬元;
4、其它 2.0萬元 合計:21.4 萬元;
七、節(jié)電方案實施步驟
1、了解現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的運行方式,統(tǒng)計、檢測除塵系統(tǒng)的有關參數(shù)。
2、根據(jù)實際的運行情況選擇控制方案,購置設備。
3、設備安裝、調(diào)試、運行、檢測。
八、結(jié)論
在冶金行業(yè)的一些生產(chǎn)工段, 除塵系統(tǒng)風機雖然配置有調(diào)速設備,但是生產(chǎn)過程中一直以較高風速運行,浪費大量電能.在深入分析實際生產(chǎn)工藝的基礎上,利用現(xiàn)有的調(diào)速設備,采用有效的自動控制方案,增加極少的改造費用,即可進一步降低除塵系統(tǒng)風機的耗電量,達到最佳的節(jié)電效果.
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