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關于3MZ1310A內溝磨床數控化升級改造的情況說明

時間:2006-10-27 10:35:00來源:wangsl

導語:?2005年末我們委托石家莊軸承專用設備聯(lián)合公司升級改造3MZ1310A內溝磨床一臺。
2005年末我們委托石家莊軸承專用設備聯(lián)合公司升級改造3MZ1310A內溝磨床一臺。改造原液壓跳進、進給、補償部分為同軸傳動進給高精度滾珠絲杠,采用專用精密配對軸承,柔性聯(lián)軸器 (日本進口) 與交流伺服電機直接聯(lián)接構成伺服控制系統(tǒng)的機械部分。采用全封閉防護罩改善工作環(huán)境,電氣部分采用日本三菱公司生產的小型可編程序控制器(FX2N-64MR)、定位控制模塊(FX2N-10GM)、彩色觸摸屏(5.7寸F940GOT)、交流伺服驅動源(MR-J2S-200A)、配有帶17位光電編碼器的交流伺服電機(HC-SFS201)等構成半閉環(huán)電氣控制系統(tǒng)?,F(xiàn)在我把改造前和改造后的情況介紹一下: 一、 改造前后加工精度對較 改造前:尺寸分散度:±0.010mm 改造后:尺寸分散度:±0.003mm 圓度:0.003mm 圓度:0.002mm 直徑變動量:0.004mm 直徑變動量:0.003mm 粗糙度:Ra 0.40μ 粗糙度:Ra 0.32μ 實測完全達到P5級精度。顯而易見改造后加工精度有明顯的提高,可以用于精度加工更精密的產品,如P5級的。   二、改造前后電氣、機械部分比較   電氣部分:改造前使用的是EX40可編程序控制器,外圍電氣線路比較復雜,加之EX40的故障率比較高,所以維護比較困難;改造后電氣控制主要部分元件均采用日本三菱生產的程控器、定位模塊、伺服驅動源、伺服電機、觸摸屏構成半閉環(huán)位置反饋環(huán)節(jié),整個系統(tǒng)工作穩(wěn)定,外圍電氣線路比較簡單,帶有自診斷系統(tǒng)通過觸摸屏顯示,一目了然,維修人員可以根據顯示故障提示進行維修,大大節(jié)省維修時間,提高生產效率。 機械部分:   改造前進給、補償、機械手、修整器、跳進采用液壓驅動,大家知道液壓系統(tǒng)穩(wěn)定性差,定位不準確,還存在漏油現(xiàn)象,維護和保養(yǎng)非常困難,故障率頻繁,鉗工的勞動強度大。   改造后進給、補償、跳進采用一個調整維護十分容易簡單的正反滾珠絲杠,從機械結構上說簡化了原液壓系統(tǒng)的進給機構和補償機構。機床精度和加工工件的穩(wěn)定性大為提高,整個機床原來七個電磁閥,現(xiàn)在僅剩四個電磁閥。只有一塊閥板,維修量明顯減小。而且維護方便多了。   三、 選用三菱電氣控制系統(tǒng)的原因   1. 因為日本三菱公司產品在我國應用的歷史比較長,掌握的人比較多,信譽高、穩(wěn)定性比較可靠;   2. 三菱公司可編程序控制器編程語言通俗易懂,可采用梯形圖方式編寫程序,簡單方便,容易閱讀,沒有編程經驗的人在短時間內可以掌握,和其它一些公司的可編程序控制器比較,可以減少閱讀梯形圖的時間,提高維修人員的維修效率。   另外,還可以利用電話線和調制節(jié)調器進行遠程調試和維修,能對用戶的程序進行修改、診斷故障,可以縮短維修、診斷、調試時間和節(jié)省旅差費用。   3. 三菱公司伺服電機上的光電編碼器是17位( 217 )的比OMRON公司( 215 )多兩位,光柵分辨率提高了4倍。定位單元模塊可進行數控式編程,大大提高了編程效率,簡化了程序結構。   4. 采用彩色觸摸屏設定參數和顯示數據、工作狀況、監(jiān)控、報警等,人機對話簡單方便,使操作更加人性化。   5. 從性能上看,3MZ1310A上使用的三菱系統(tǒng)和OMRON C200HE的使用功能一樣,但價格上三菱控制系統(tǒng)有明顯的價格優(yōu)勢,性價比高。另外,三菱公司的產品已在本行業(yè)大量應用,許多設備廠家已用三菱系統(tǒng)逐漸或完全替代了歐姆龍系統(tǒng)。   四、 調整方面   改造前:需要根據操作者的經驗反復調整液壓壓力、速度,溫度變化影響很大,甚至上下午都不同;改造后:通過觸摸屏輸入各種速度、進給量是數字化的確定值,不出現(xiàn)異?,F(xiàn)象,一般是不變的,操作簡單化,容易掌握,進給機械部分幾乎不需要調整,大大減少輔助時間和故障時間,提高了機床有效加工時間,降低了維修成本。   五、 改造大修費用方面   采購一臺同樣配置的新的數控3MK1310A需要20多萬元,數控化改造包括大修一臺需要11.5萬元(加工精度和效率接近新機床),僅相當于采購新設備價格的57.5%,采購10臺和改造大修10臺相比較,采購新的3MK1310A,10臺需200多萬元,改造大修3MZ1310A 10臺需要115萬元,少用了 85萬元,85萬元還夠改造大修7臺相同的設備,假如每人月工資1000元,夠給850人開一個月的工資了。   經哈軸戰(zhàn)略規(guī)劃部、成品三分廠、石家莊軸承專用設備聯(lián)合公司共同測試改造大修后的設備精度、機床加工技術參數,并與新設備的精度、加工技術參數相比,結果幾乎相同,因為改造升級時對進給機構、補償機構、主軸等影響機床精度的部件幾乎全部進行更新,機械手、修整器部分對精度影響不大的部件沒有更換但更換了軸承及易損件,改造后和改造前相比加工精度、使用性能方面有著明顯的改善。穩(wěn)定性提高了,停機小修次數減少了,工作效率提高了。   六、經濟效益和社會效益上   雖然改造前后班產量都在1600件/每班左右,但產值就不同了,一般品的價格和P5相比較差別很大,可以干高附加值的產品,提高市場的競爭力,充分發(fā)揮集團化大企業(yè)在國際軸承市場上應有的作用。 總而言之,進行數控化技術升級改造是國有老企業(yè)提升設備檔次,挖掘老設備潛力,花錢少見效快的一條捷徑,對提高企業(yè)的經濟效益,對建設循環(huán)經濟節(jié)約型社會大有可為,是加快國有老企業(yè)技術改造的必由之路。   作者單位:哈爾濱軸承集團公司 戰(zhàn)略規(guī)劃部 成品三分廠   地址:哈爾濱香坊區(qū)紅旗大街9號 150030  Email:LTJ153@SOHU.COM

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