時間:2007-01-04 15:50:00來源:xuzj
圖1 高壓變頻器供電原理圖
圖1原理圖中,K1、K2、K3為變頻器的旁通柜,K1、K2與K3互鎖,對電機進行變頻改造對原供電系統(tǒng)改動較小,可在較短時間內完成改造工作,K3的作用可使變頻在有故障的情況下工頻旁通。
4 液力耦合器與高壓變頻器的運行對比
№1轉爐煙氣凈化及煤氣回收系統(tǒng)的高壓變頻器于2003年8月開始安裝,9月20日隨改造后的№1轉爐和煙氣凈化及煤氣回收系統(tǒng)同步投產。采用液力耦合器的№2、№3轉爐分別于10月和11月投運。在同一個風機房內有兩種不同的調速裝置在同時運行,為對比兩種類型的調速裝置運行效果創(chuàng)造了條件!2、№3轉爐的液力耦合器在投運幾個月后相繼出現(xiàn)故障,分別于2004年3月和4月?lián)Q成了高壓變頻器。對液力耦合器和變頻器的運行過程進行了考察和數據分析,其主要不同點如下:
(1)采用液力耦合器調速裝置,在低速向高速運行過程中,延遲性較明顯,不能快速響應,一般需120~180s才能達到由低速到高速的過程;同時這時候的電流較大,如整定不好會引起高壓跳閘,影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。而高壓變頻器響應速度快,一般在1~3s由低速達到高速。在由高速到低速的過程,液力耦合器一般需要120~180s的時間;高壓變頻器一般需要90s左右的時間,否則,電機向電網饋電,高壓系統(tǒng)迅速跳閘,CRT顯示為高壓故障。
(2)液力偶合器控制精度差,在設定調速轉速后,轉速在不停的跳動,基本上不能固定在設定數值上,這主要是液力耦合器的滑差和勺管受設備振動上下躥動的結果。高壓變頻器可恒定在設定轉速上,而不受設備振動影響。
(3)液力耦合器調速范圍窄,通常在30%~97%之間;高壓變頻器可在5~100%之間。液力耦合器不能實現(xiàn)電機和風機同步轉速,這是大家都知道的,而變頻器可實現(xiàn)同步轉速。
(4)電機啟動時,采用液力耦合器時沖擊電流較大,影響電網的穩(wěn)定,而變頻器沒有此問題,可實現(xiàn)零電流到額定電流的平緩過渡。
(5)在風機高速運行時,液力耦合器有丟轉現(xiàn)象(其它工程也出現(xiàn)過這種情況),影響煙塵捕集效果,相對的變頻器運行穩(wěn)定。
(6)液力耦合器在調速運行時產生機械損耗和轉差損耗,效率較低,造成電能浪費,而變頻器實現(xiàn)了風機和電機的直聯(lián)運行不存在此問題。
(7)液力耦合器工作時是通過一勺管調整工作腔的充油量,從而改變傳遞扭矩和輸出轉速來滿足工況要求。因此,對工作腔及供油系統(tǒng)需經常維護及檢修。相對的液力耦合器經過一段時間使用后,其維護費用較高。變頻器相對維護費用低。
(8)液力耦合器故障時,無法再用其它方式使其拖動的風機運行,必須停機檢修。變頻器故障時可旁路通過,不影響風機運行。
(9)采用液力耦合器時風機和電機的運行噪音大,達到90dB(A)左右,影響操作人員的身體健康。
5 液力耦合器與高壓變頻器運行的經濟性分析
轉爐改造后冶煉周期為23min,其中吹氧時間為10~12min,其它為13~11min。高速狀態(tài)變頻器為43Hz(2500r/min);低速狀態(tài)變頻器為18Hz(1000r/min)。當煤氣風機在額定轉速下運行時,風機振動很大,葉輪檢修周期縮短,影響鋼產量,因此,生產廠決定將風機高速設定為2500r/min。
每一冶煉周期煤氣風機高速運行狀態(tài)平均所需時間為10min,低速狀態(tài)平均所需時間為13min;按年工作8000h計算,則在一年里高速狀態(tài)的時間約3480h,低速狀態(tài)約4520h。采用變頻器和液力耦合器當煤氣風機運行在高速狀態(tài)和低速狀態(tài)時的電機輸入電壓和電流的實測值見附表。根據公式(1)可計算出采用高壓變頻器和液力耦合器在風機高、低速運行時電機的實耗功率也請如附表所示。
附表 風機高、低速運行時參數對比表
(1)
式中:P —電機實耗功率,kW;
I —輸入電機的電流,A;
V —輸入電機的電壓,kV;
Cosφ—功率因數。
采用變頻調速和采用液力耦合器調速與采用變頻器調速裝置運行的節(jié)能率是按公式(2)計算的。
(2)
式中: η —高壓變頻器節(jié)能率,%;
PE —采用高壓變頻器時電機實耗功率,kW;
PO —采用液力偶合器時電機實耗功率,kW。
從附表可看出,采用變頻器調速,有良好的節(jié)能效果,每年可節(jié)約電能593840kW·h,按0.54元/kW·h計算,每年可節(jié)約電費32萬元,設備費高出部分的投資約3年即可收回。
6 關于液力耦合器調速的思考
不改變異步電機同步轉速no的交流調速系統(tǒng)稱為有轉差調速系統(tǒng),液力耦合器調速系統(tǒng)就是典型的轉差調速系統(tǒng),該種調速系統(tǒng)有轉差損耗ΔPs,調速后節(jié)約功率的標定值G(s)為:
(3)
式中: n —電機運行轉速,r/min;
no —電機同步轉速,r/min。
液力耦合器在有風機等負載轉矩M時,ΔPs、(s)與轉速的關系如圖2所示。
圖2 不同負載時ΔPs、G(s)與n/n0的關系曲線
由圖2看出風機在額定轉速的0.667時轉差損耗最大,此時液力耦合器效率最低。因此,在工程工況設計和系統(tǒng)運行管理中應避免出現(xiàn)此種調速狀態(tài),一般情況應采用低速為0.3額定轉速,高速為額定轉速下運行,采用高壓變頻器低速可設為0.1額定轉速。
7 高壓變頻器的優(yōu)點
(1)高壓變頻器運行穩(wěn)定,安全可靠。使用液力耦合器大約40天左右,就必須更換軸承,每次需停爐半天左右,帶來很大的經濟損失。變頻器具有免維護的特點,在不停機狀態(tài)下定期更換柜門上的通風濾網即可,保證了生產的連續(xù)性。
(2)節(jié)能效果較為顯著,大大降低了噸鋼能耗。
(3)電動機實現(xiàn)了真正的軟啟動、軟停運,變頻器提供給電機的無諧波干擾的正弦波電流,降低了電機的故障次數。同時,變頻器設置共振點跳轉頻率,避免了風機會處于共振點運行的可能性,使風機工作平穩(wěn),風機軸承磨損減少,延長了電機和風機的使用壽命和維修周期,提高了設備的使用壽命。
(4)變頻器自身保護功能完善,同原來繼電保護比較,保護功能更多,更靈敏,大大加強了對電機的保護。
(5)變頻器同現(xiàn)場信號采用可靠的連接方式,控制方便,性能可靠,滿足煉鋼生產的需要。變頻器內置有PLC,現(xiàn)場信號接入靈活。在控制邏輯上,由現(xiàn)場(轉爐)為變頻器提供一對高速、低速節(jié)點,變頻器按照節(jié)點的狀態(tài)自動高速、低速往復運行;由變頻器自身的頻率輸出進行轉速測定,可以取消原來同電機相連的測速器,由變頻器為現(xiàn)場直接提供電機轉速指示。
(6)設備適應電網電壓波動能力強,有時電網電壓高達6.9kV,或者電壓低至5.5kV變頻器仍能正常運行。
(7)同液力耦合器比較,在加速期間大大減小了噪聲,削弱了噪聲污染。由于不用定期拆換軸承或者對液力耦合器進行維修,避免了機油對環(huán)境的污染,使風機房的現(xiàn)場環(huán)境有了極大改善。
(8)由于電機降速運行以及工作在高效率區(qū),因此電機和軸承的溫升都明顯低于采用液力耦合器的系統(tǒng),可延長風機系統(tǒng)的使用壽命。
高壓變頻器有比較好的節(jié)能效益,具有高效率、高精度、寬調速范圍的調速性能,完善的保護功能和自控功能,近年來在國內得到了廣泛應用。
轉爐煉鋼廠需要配置調速的除塵系統(tǒng)比較多,如轉爐煙氣凈化及煤氣回收系統(tǒng)(一次除塵系統(tǒng)),轉爐二次除塵系統(tǒng),混鐵爐、倒罐站除塵系統(tǒng)等等。目前國內采用高壓變頻器用于這些除塵系統(tǒng)調速的比較少,有認識上的問題,也有技術和經濟方面的問題。采用高壓變頻器調速可使風機工作狀態(tài)調整到準確的工藝要求工況,可以節(jié)電、節(jié)約冷卻水、降低生產成本,為企業(yè)帶來較大的經濟效益。在轉爐煤氣回收上還可增加煤氣回收量,降低噸鋼能耗,提高能源利用率。
高壓變頻器在高速到低速的切換時間上需要進一步改進,重點解決向電網饋電問題,同時在防塵要求方面應降低苛刻要求,提高變頻器的適應環(huán)境,解決變頻器的散熱問題,通風散熱方式應進一步改善。
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