摘 要:使用PLC控制伺服電機的自動化控制在機床加工行業(yè)的應用。
關(guān)鍵詞:OMRON, PLC, HMI, SERVO
1 引言
在不銹鋼薄板加工成型的生產(chǎn)中,不銹鋼板材直接折邊成型會在拐角形成弧角的效果,在某些情況下,人們不需要這種效果。如果在進行薄板的折彎加工之前,首先在薄板上折彎處先開出一道V型溝槽,然后再進行折彎,這樣就可以加工出來沒有弧邊的棱角效果(見圖1)。
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圖1 工藝流程[/align]
針對這種應用,人們研制出了“V型刨槽機”,為了提高這種機器的生產(chǎn)效率和加工精度,必須在機器上安裝自動控制系統(tǒng)。本文介紹的是筆者用PLC+HMI+交流伺服電機開發(fā)的針對這種“V型刨槽機”的一種控制系統(tǒng)。
2 工藝要求
由于在這種刨槽機上加工的板材一般都比較薄,為了保證折邊處有足夠的強度,刨槽的深度不能夠很深,所以控制精度要求很精確;同時,為了提高工件的折彎尺寸精度,對溝槽的長度和位置控制也要精確。綜合以上因素考慮:整機的設(shè)計精度要達到0.01mm。根據(jù)工藝技術(shù)特點,工件的加工需要在X ,Y, Z三個方向上分別進行控制。其中X軸:溝槽的長度;Y軸:溝槽在板材上的位置;Z軸:溝槽的深度。
具體要求如圖2所示。
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圖2 具體工藝要求[/align]
3 控制要求
?。?)為了降低對操作人員的文化水平的要求,必須簡化參數(shù)設(shè)定,采用友好的人機對話界面,能夠方便的控制機器的運行,能夠監(jiān)視機器的運行狀態(tài)。
?。?)另外為了提高機器的智能化水平,在本機器上開發(fā)了具有文件存儲和管理的功能。這樣就可以方便的以配方的形式進行不同工件加工參數(shù)的管理。數(shù)據(jù)存儲要求以工件的編號作為數(shù)據(jù)組(可多達50組),每一個工件編號對應一組工件的參數(shù):長度,厚度,刨削起點,開槽位置,溝槽深度(一條溝槽最多可以分10刀進行刨削,每一次進刀深度設(shè)定范圍在0~0.99mm)等等。所有的參數(shù)可以隨時修改,隨時存儲。加工時,通過設(shè)定工件的編號來調(diào)用參數(shù)(見圖3),也可以按照重新設(shè)定的新參數(shù)來加工工件。
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圖3 工件參數(shù)操作界面[/align]
?。?) 機器的工藝控制上要求機床有手動和自動功能。手動時,機床每次只在一個固定的位置(可以任意設(shè)定)上刨一道槽。自動時,機床可以根據(jù)設(shè)定的工件號調(diào)用長度,厚度,刨削起點,開槽位置,溝槽深度等參數(shù),在板材上自動刨出合乎要求的溝槽。圖4示出操作界面。
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圖4 操作界面[/align]
4 方案確定
綜合以上的要求,由于是位置控制,而且控制精度要求較高(0.01mm),所以應當采用步進電機或者是交流伺服電機作為執(zhí)行機構(gòu)??刂葡到y(tǒng)可以有多種選擇:數(shù)控系統(tǒng);計算機+運動控制卡;HMI+PLC等。
?。?)執(zhí)行機構(gòu)的選型
步進電機的優(yōu)點是價格要比交流伺服電機便宜,缺點是它高速力矩特性較軟,會限制運行速度的提高,從而影響機器的工作效率的提高。而交流伺服電機則能夠勝任高速運行,所以從提高工作效率的角度來說選擇交流伺服電機作為執(zhí)行機構(gòu)能夠提高設(shè)備的適用范圍,從而提高設(shè)備的市場競爭能力。
?。?)控制系統(tǒng)的選型
專門的數(shù)控系統(tǒng)優(yōu)點是功能很全面,適用于復雜的運動控制,價格比較高,最重要的是它對操作人員的要求比較高,而在這里的控制程序單一,不需要操作人員經(jīng)常的改變控制程序,所以不適合用在小型機床。
?。?)微型計算機+運動控制卡這種方案
硬件成本比前者要低一些,但是控制軟件的穩(wěn)定性對操作系統(tǒng)依賴性很強,操作系統(tǒng)一旦癱瘓,將直接影響生產(chǎn)的進行。另外計算機對環(huán)境要求高,體積大,可移動性差,不適合安裝在小型機床上。
HMI和PLC 本來就是面向工業(yè)環(huán)境設(shè)計的高穩(wěn)定性產(chǎn)品,物理尺寸非常適合安裝在小型機床上,價格上也比較便宜??刂栖浖_發(fā)采用簡單易學的LD梯形圖語言,控制系統(tǒng)軟件的開發(fā),調(diào)試很容易,PLC運行非常穩(wěn)定,幾乎不需要程序維護。比較而言: HMI+PLC的方案應該是最好的選擇 。
5 硬件系統(tǒng)
硬件方案圖(見圖5)。
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圖5 系統(tǒng)方案圖[/align]
5.1 控制回路
包括按鈕,指示燈等。二次回路采用DC24V,串入急停按鈕控制動力回路接觸器,直接控制供電系統(tǒng)的安全運行。
5.2 供電系統(tǒng)
伺服驅(qū)動動力電采用AC380V供電,由接觸器控制。一臺可以輸出電壓為DC24V的開關(guān)電源。提供人機界面電源、PLC的輸入信號電源。二次控制回路單獨使用另一路DC24V開關(guān)電源。
伺服動力電源是三相AC220V的制式,所以要提供一臺380-220干式變壓器,作為電壓的轉(zhuǎn)換。
PLC電源是AC220V等級的,可以從AC380取一相使用,但考慮到電源隔離以后,電源的質(zhì)量有一定的提高,對PLC有利,因此從380-220干式變壓器輸出端取兩相使用。
5.3 HMI系統(tǒng)
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圖6 人機界面[/align]
HMI是整個機器與操作人員進行交流的界面(見圖6),在滿足技術(shù)要求的基礎(chǔ)上要考慮易于操作,外形美觀大方。這里選用OMRON的NS10(10寸)真彩觸摸屏,支持全中文顯示,熒屏寬大,文字清晰,顏色豐富,操作簡單。數(shù)據(jù)的設(shè)定,存儲,記錄,機器的運行狀態(tài)監(jiān)視和控制都很方便。
HMI與PLC采用RS232串行通信(sysmac way協(xié)議)連接。
2.4 PLC系統(tǒng)
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圖7 PLC 外觀圖[/align]
圖7示出的PLC是整個控制系統(tǒng)的核心,它聯(lián)系著HMI和底層現(xiàn)場設(shè)備伺服驅(qū)動系統(tǒng)的運行,要求性能可靠,功能上要能夠方便的實現(xiàn)與HMI和伺服驅(qū)動系統(tǒng)的連接。本系統(tǒng)選用OMRON的CJ1M系列小型PLC。CPU內(nèi)置2路100kHz高速脈沖輸出,實現(xiàn)X軸,Y軸的運動控制,此外配置一個NC133位置控制模塊,實現(xiàn)Z軸的運動控制。開關(guān)量輸入/輸出各選用一個16路輸入/輸出模塊。設(shè)備的整個工藝流程的控制主要采用LD(梯形圖)語言編寫程序來實現(xiàn)。為了實現(xiàn)運動控制的要求,某些地方需要較為復雜的數(shù)學運算,為了實現(xiàn)這部分功能,筆者自己用ST語言編寫并把這部分封裝在功能塊(FB)里面,供LD調(diào)用。
5.5 伺服驅(qū)動系統(tǒng)
伺服驅(qū)動器和交流伺服電機,X軸、Y、Z軸各一套。伺服驅(qū)動系統(tǒng)選用安川的伺服驅(qū)動系統(tǒng),這里采用“脈沖+方向”控制模式,接線從PLC或者NC位置控制模塊的高速脈沖輸出口引出,接入伺服驅(qū)動器的脈沖輸入口,以及方向信號。
5.6 傳感器
為了保證各個軸的正常和安全的運行,需要在每個軸的兩端分別安裝一個接近開關(guān),作為軸的極限位置傳感器,防止運行范圍超出,造成設(shè)備損壞。本設(shè)備所有的伺服控制系統(tǒng)均采用絕對坐標,在每個軸上還要單獨設(shè)置一個零點開關(guān),作為坐標軸的零點位置。
6 HMI軟件系統(tǒng)
在人機界面上開發(fā)出以下畫面:
?。?)主頁面
展示生產(chǎn)廠家及機床的信息,力求簡潔明了,美觀大方。
?。?)手動頁面
手動模式下的數(shù)據(jù)設(shè)定,管理,控制,監(jiān)視等信息。
?。?) 自動頁面
自動模式下的數(shù)據(jù)設(shè)定,管理,控制,監(jiān)視等信息。
?。?) 確認頁面
參數(shù)的修改或調(diào)用時需要彈出確認提示頁面,以保證對工件參數(shù)的操作的正確性。主要用在一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取和寫入前的確認提醒,防止操作人員對數(shù)據(jù)的錯誤讀寫。
7 PLC軟件系統(tǒng)
軟件采用LD語言編寫,并且按照功能做出以下分段,以便于以后的程序維護:
?。?) 信號輸入段
負責輸入信號的采集和管理,邏輯的簡單轉(zhuǎn)換。
?。?) 模式轉(zhuǎn)換段
負責管理手動/自動模式的切換,保證系統(tǒng)在兩種模式下正常的運行。
?。?) 數(shù)據(jù)管理段
負責HMI與PLC之間的數(shù)據(jù)傳輸,存儲和調(diào)用管理,還包括傳遞從HMI上發(fā)出的操作指令。
(4) 脈沖輸出段
負責PLC對伺服系統(tǒng)發(fā)出正確的脈沖指令,確保交流伺服電機按照規(guī)定的方向和位置進行運動。
?。?) 邏輯控制段
負責整個工藝流程的邏輯控制,對液壓等機械執(zhí)行機構(gòu)進行控制,保證動作按程序正常執(zhí)行。
?。?) 信號輸出段
負責所有需要輸出的信號進行管理和邏輯轉(zhuǎn)換。
8 軟件系統(tǒng)流程
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圖8 軟件流程框圖[/align]
9 注意事項
交流伺服系統(tǒng)是強電系統(tǒng)而且是高電磁輻射源(盡管它們有EMC認證,還是不能絕對的避免電磁輻射的產(chǎn)生),而PLC,HMI以及它們之間的通信連接是典型的弱電系統(tǒng),很容易受到強電磁輻射的干擾,因此在硬件布置上要盡量增加強電系統(tǒng)與弱電系統(tǒng)之間的安裝距離,減少電磁干擾帶來的不利影響。同時考慮通信電纜與動力電纜之間的安裝方式,一般遵循這樣的原則:通信電纜采用屏蔽電纜,并且要單點(在信號的接收處)屏蔽層接地;交流伺服的動力電纜最好也要屏蔽,并且在伺服驅(qū)動器的這一端進行屏蔽層接地,電纜長度盡量的短;通信電纜與動力電纜盡量避免近距離平行布線,如果無法避免平行布線,二者距離要求>=20cm。
10 結(jié)束語
HMI+PLC+伺服系統(tǒng)是一個典型的小型的數(shù)控系統(tǒng)。它價格比常規(guī)的數(shù)控系統(tǒng)相比較,價格低廉,界面友好,功能強大,精度高,特別適合于小型機床上使用。
經(jīng)實際使用驗證表明:這種系統(tǒng)性能非常穩(wěn)定可靠,工況良好,加工出的產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定。
作者簡介
縱永剛 應用工程師,從事PLC自動化行業(yè)7年,從事過鋼鐵,礦業(yè),機床制造,包裝機等多個行業(yè)的自動控制系統(tǒng)開發(fā),使用過OMRON,SCHNEIDER,LENZE等品牌的各種PLC和伺服控制系統(tǒng)。