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自動涂膠機伺服控制系統(tǒng)的研制

時間:2006-11-15 15:46:00來源:ronggang

導語:?以工控機為核心,應用研華三軸運動控制卡PCL839,研制了一種簡單易行的涂膠機伺服控制系統(tǒng)
以工控機為核心,應用研華三軸運動控制卡PCL839,研制了一種簡單易行的涂膠機伺服控制系統(tǒng),該系統(tǒng)在生產(chǎn)實踐中得到了檢驗,成本低,適應性好,取得了顯著的效果。 1 引言 本文根據(jù)基于組件技術的開放式數(shù)控系統(tǒng)的原理,結合某廠涂膠機床的數(shù)控改造項目,提出了一種簡易的基于多軸運動控制卡的伺服控制系統(tǒng)結構。該系統(tǒng)在工程實踐中被證明是切實可行的,達到了較好的生產(chǎn)效果。并且,該伺服控制系統(tǒng)結構對同類機床的數(shù)控改造具有一定的借鑒意義。 2 涂膠機的設計方案 2.1 涂膠機的加工對象及要求 涂膠機主要用于汽車車門防護塑層涂膠,在防護塑層的表面沿著二維線條圖形噴涂密封沾膠。在加工過程中,膠槍在防護塑層上勻速運動,膠從膠槍噴嘴中噴出,以膠帶的形式涂在工件表面的確定位置上,要求噴涂在工件上的膠帶具有均勻一致的截面形狀及尺寸。如圖1所示,圖中模板上的粗黑線即為要求涂上膠帶的區(qū)域。 由于汽車車門隨著汽車整體設計而變化,因此防護塑層的形狀也不是固定的,需要涂膠機具有能夠加工不同二維圖形的能力,以適應不同的生產(chǎn)需要。 2.2 涂膠機的設計方案 涂膠機床的工作臺平面圖如圖2所示。工作臺實際要求尺寸為工作臺面上1300mm(X)×1100 mm(Y);最大工作速度6m/min;圖形精度0.01mm。涂膠用的膠槍安裝在Y軸上,由電機通過傳動機構驅動,使它在工作臺平面上走出二維圖形軌跡。供膠系統(tǒng)采用專用熱擠膠系統(tǒng),可實現(xiàn)流量的連續(xù)穩(wěn)定輸送,膠槍的啟閉由涂膠機控制系統(tǒng)自動控制。 涂膠機床傳動方式為伺服電機驅動絲杠傳動,并且在絲杠的非電機驅動端采用雙滑塊支撐的結構,如圖3所示,該結構可以增強傳動桿的剛性,減少傳動振動帶來的影響,使工作狀況趨于穩(wěn)定,避免出現(xiàn)膠槍抖動的現(xiàn)象。另外,為了增強新涂膠機的市場適應能力,減少廠家的投人,擬增強控制系統(tǒng)的軟件功能,設計一個涂膠圖形代碼輸入接口,使其能夠方便的加工不同的涂膠圖形。 圖1 單涂膠圖形模板 3 伺服控制系統(tǒng)的組成 控制系統(tǒng)采用工控機結合研華的PCL839三軸高速運動控制卡組成,通過伺服電機驅動器和伺服電機對膠槍的位置進行半閉環(huán)控制。PCL839三軸控制卡可以同時對三根軸的運動進行獨立的控制,比較適合應用于與本項目類似的場合。系統(tǒng)的硬件結構配置原理如圖4所示。工控機采用通用PC,它作為高端用戶的操作介面和控制中心,主要負責控制信號、狀態(tài)信號的接收、處理和發(fā)布,并完成必要信息在人機接口上的顯示;PCL 839控制卡在系統(tǒng)中主要完成以下的功能: (1)利用它的16位數(shù)字輸入/輸出通道,將它作為伺服控制系統(tǒng)中工控機與系統(tǒng)其他部分之間的通訊橋:負責接收各個軸的狀態(tài)信號,送到工控機進行綜合處理;接收工控機發(fā)送過來的控制信號,并發(fā)送到各個指示燈以控制它們的明滅;選擇一些需要顯示的參量信息送至工控機,在人機界面上顯示,以在運動控制的過程中提供人機交互的必要信息; (2)接收工控機發(fā)送過來的控制信號,通過內(nèi)部譯碼器將這些信號轉換成脈沖信號的頻率和個數(shù)分別發(fā)送至相應的伺服電機驅動器,從而驅動并控制X軸和Y軸的伺服電機的運轉。 伺服電機通過聯(lián)軸節(jié)帶動絲杠分別控制X軸和Y軸,在數(shù)控系統(tǒng)軟件的控制下實現(xiàn)聯(lián)動,使膠槍按照設定圖形軌跡涂膠。 控制系統(tǒng)軟件采用Visual Basic 6.0編程實現(xiàn)。系統(tǒng)軟件具有兩個層次,包括主模塊和硬件驅動、界面顯示、讀入涂膠圖形代碼、手動工作、自動工作、系統(tǒng)報警等模塊。第一個層次是硬件的驅動層,它包括硬件驅動模塊和硬件出錯報警等模塊。它主要針對系統(tǒng)中的硬件,以實際的硬件設備為對象,在系統(tǒng)啟動的時候,對驅動系統(tǒng)中的多軸運動控制卡設定伺服電機驅動器的初始狀態(tài),并在硬件出錯的時候發(fā)出報警信號。這個層次所要達到的目的,就是使控制系統(tǒng)的硬件設備對于系統(tǒng)“上層”控制軟件來說是透明的,使伺服控制系統(tǒng)具有一定的開放性。第二個層次,也就是系統(tǒng)的上層控制軟件,它負責收集機床硬件系統(tǒng)的各種狀態(tài)信息,及PCL 839各個I/O口的狀態(tài),并具體的實現(xiàn)機床X、Y軸的各種速度、位置控制,進而實現(xiàn)對膠槍的控制等,它主要包括主模塊和界面顯示、讀入圖形代碼、手動工作、自動工作等模塊。該層相對來說是一個具有一定通用性的層次,它只是發(fā)出各種功能控制指令,完成各種信息的綜合處理,而不管系統(tǒng)硬件是如何實現(xiàn)這些功能的。系統(tǒng)的硬件對它來說是透明的。 讀入涂膠圖形代碼模塊負責讀入數(shù)控代碼,并將其轉換成PCL839可以接受的數(shù)據(jù)形式送到該卡。用戶操作的時候,只需選擇相應的數(shù)控代碼文件,即可實現(xiàn)對不同涂膠圖形的加工,大大提高了新的涂膠機的生產(chǎn)適應能力。 涂膠機的工作方式有手動和自動兩種。手動方式包括點動,步進以及回零等,主要用于手動調整涂膠機膠槍位置。自動工作方式包括單側循環(huán)和負側循環(huán)兩種工作方式,是正常生產(chǎn)的時候采取的工作方式??刂葡到y(tǒng)軟件自動工作方式下的程序流程如圖5所示。 圖2 工作臺平面示意圖 圖3 雙滑塊結構示意圖 圖4 伺服控制系統(tǒng)硬件配置原理圖 圖5 數(shù)控系統(tǒng)軟件涂膠加工工作流程圖 4 結論 利用基于運動控制卡的開放式數(shù)控系統(tǒng)控制原理,選取研華工控的PCL839三軸運動控制卡,采用工控機構建了一套簡易的自動涂膠機床伺服控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)硬件結構簡單,成本低,實用性高,適應性好。投入實際生產(chǎn)近四個月以來,運行狀況良好,消除了以前舊式涂膠機的一些問題,運行期間沒有出現(xiàn)大的故障。原有的涂膠機涂膠工作時間為涂大片80s,涂小片45s。改造后的涂膠機每大片涂膠時間為54s,小片31s,加上工人放置塑料片件的時間,可以分別達到每60s和35s一片,工作效率分別提高了25%和22.2%,取得了顯著的效果,為該廠創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟效益,基本解決了困擾工廠許久的生產(chǎn)壓力,獲得了良好的效果。這種簡單而易于實現(xiàn)的伺服控制系統(tǒng)結構,對于其他類似的產(chǎn)品而言,也具有一定的借鑒意義。

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